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问答题本单位废水处理装置采用A/O法,平时A池进水氨氮38mg/L,O池9mg/L,现在A池氨氮在60mg/L,O池在45mg/L,不知氨氮降不下去和硫化物变高是否有关系?已经闷曝一天了,情况还是没有好转,运行条件一直没有变化,突然之间就变成这样的,中间只发生了两件事情:1、硫化物变高;2、COD变高,又有油水。此后DO就变低了,污泥从褐色变黑。现在该怎么办?
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问答题本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水TP2.5mg/L左右,出水只有0.2mg/L右,曝气机3台满负荷运行。一直查不出什么原因,这是怎么回事?
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问答题接触氧化池是否要按填料空隙率计算水力停留时间?如何计算?
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问答题本公司污水处理装置的剩余污泥含水率在98%左右,加絮凝剂后絮凝效果很好,但在带式压滤机上运行时,污泥却从滤带漏下并从滤带两侧挤出来,请问这是滤带选择问题还是絮凝剂的问题。
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问答题在污泥脱水机进泥量没变化的情况下,脱水后泥饼的含水率明显上升,这是什么原因?
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问答题简述延时曝气活性污泥法及其应用。
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问答题简述平流式沉淀池的工作过程及其通常的应用。
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问答题经常在一些论坛上看到类似这样的说法:“曝气过大,DO过高,细菌发生自身氧化了,负荷太低,微生物发生自氧化了,导致解絮”云云。而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以及废水生物处理泰斗McCarty都是将微生物的衰减系数作为常数,用b表示,亦即衰减(自身氧化)是按一定的比例b随时都在发生,进行的。而微生物的生长系数则与基质浓度密切相关,是一变数,当有机负荷较低,而供氧又充分的情况下,微生物将很快消耗掉水中的BOD,使生长停止,只有衰减,结果导致净增为0,甚至为负,使生物量不增反降。因此说自身氧化随时都在发生,而不是在低负荷,高DO下才发生,不知这样说是否妥当?
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问答题CAST工艺处理城市污水,BOD在80mg/L左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反应时控制在1.0~3.0mg/L,有时DO会超过3.0mg/L。现在污泥灰份较高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少?以上的参数有什么不妥?
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问答题某县城,约20万人口,预建一城市污水处理厂,规模2万吨/日,由于政府资金有限,建设费用想控制在1500万左右,选用哪种工艺比较合适?
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问答题关于PAC、PAM加药量的计算。书上说要根据实验确定加药量,但由于缺乏仪器设备不可能实验,想问一下有什么办法知道混凝剂的加药量的吗?
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问答题印染废水的色度能否用保险粉去除?如果在二沉池加保险粉有何弊端?
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问答题我在做糖蜜酒精废液的UASB厌氧生化处理实验,目前进水浓度30000~50000mg/L,去除率55~60%,负荷20kg,其中遇到很多困难,主要是硫酸根影响,接种污泥(非颗粒泥)流失严重,可生化性差。我想原因主要是酸化阶段不好而造成的,不知是否是这样?
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问答题我这边有一企业准备将处理过的污水进行回用,处理工艺是:调节池-厌氧池-好氧池-一沉池-气浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亚铁和石灰,在气浮池中加入氯化铝和聚丙烯酰胺,出水水质的铁离子很高,不知道有没有办法能够将其含量降低,成本当然也不能太高?
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问答题三槽式氧化沟是如何交替排泥的?是实测曝气池污泥浓度进行切换还是根据进水浓度预测切换?
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问答题养猪废水COD:10000mg/L,氨氮400mg/L,经厌氧+SBR处理后出水COD:150mg/L,氨氮150mg/L,300方/天,稳定塘15亩,可蓄水1-1.5米深,请问稳定塘如何设计,6月初种何植物,出水能否达一级?
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问答题本单位废水处理装置处理造纸白水,废水中经常有大量造纸机器涮洗用的洗涤剂,pH6~9。主要工艺:混凝(PAC+PAM)+沉淀物化处理。处理后的水经常不能达标,请问在工艺方面不做大的改动的情况下,是否有什么方法去除表面活性剂?
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问答题化工废水处理装置,水解加接触氧化工艺,氧化池溶解氧为零,我算了一下,COD去除量为420公斤每天,供气量大约为7。5立方每分钟,按70立方去1公斤BOD计算,处理能力应该为150公斤每天,这样理论供风与实际相差较大,是否会供气过少而进入兼氧状态(汽水比为30比1)?
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问答题我们设计的二沉池是奥贝尔氧化沟后的沉淀池,氧化沟回流污泥浓度要求8g/L,怕二沉池的回流污泥浓度达不到,因此专家建议采用周进周出,生产厂介绍此工艺用单管吸泥机,回流污泥浓度可达到8-12g/L,对吗?
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问答题我厂主要处理印染和化工污水。现生化池污泥只有1.2g/L,镜检没有发现原生和后生动物,出水不达标,一个星期大流量回流污泥,还是没变化。SVI和SV%都很高,看不到丝状菌。请问该采取什么措施?
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