问答题废水调节池设计上写明调节池中最高水位不高于进水管的水位,有效水深2—3米。现有的调节池从进水管至池底3.6米,进水管至池顶还有1.5米,当水位控制在与进水管相平时停留时间为7.4小时,车间排水井与废水调节池进水井标高差0.3米。现在领导认为原水混合不均匀(原水某成分最高浓度与最低浓度之比有时达2),想尽量抬高调节池的液位。请问现在水位能否在不使车间出水倒流的情况下尽量升高?设计的水位和有效深度有多大限制性?
问答题有实验验证有二类工业废水的BOD会比COD高,一类是氨氮浓度比较高的废水,因为这里面有硝化、反硝化细菌,这两类细菌作用消耗氧导致BOD比COD高,一类是含吡啶的废水,因为吡啶不能化学开环(所以不表现出COD),但是吡啶可以生物开环,所以BOD比COD高(注:吡啶的化学开环是氧化开环,吡啶的生物开环是还原开环),你对此此问题有何见解?
问答题简述一体三索式格栅除污机及其一般用途。
问答题腈纶废水较难处理,用什么处理工艺合适?
问答题若以栅条间距大小分类,格栅可分为哪几种类型?试列出各类格栅的栅条间距。
问答题有一工业废水,浓度很高。因为废水没有菌种,化验BOD时需要接种,接种后化验出来的结果比COD还要高,结果是COD:90000mg/L,BOD:100000mg/L,不知是何原因?
问答题我们厂污水处理采用的是SAST工艺,运行一年多来,脱氮效果不是很好,一直找不到改进的方法。以下是某天的进出水指标:COD951mg/L,58mg/LBOD5480mg/L,6mg/LTP6.7mg/L,0.6mg/LTN34.7mg/L,4.9mg/LSS798mg/L,33mg/LNH3-N22.05mg/L19.86mg/L进水COD,BOD,SS偏高的原因是污泥脱水效果不好,滤液是直接排入进水泵房而导致的。(如果排除滤液的话,COD=350,BOD=180,SS=100左右),每天的进水量在32000T。选择池的停留时间在21min,有4台搅拌器。4个模块,共8个池子。每个模块有效容积14000m3,每个模块配备2台回流污泥泵,流量420m3/h,1台剩余污泥泵,流量80m3/h,回流污泥泵每个周期运行2小时,剩余污泥泵运行1小时。现在只用2个模块,每天运行4个周期,每周期6小时,进水(爆气)4小时,沉淀1小时,撇水1小时。2号生物池MLSS=7300mg/L,3号生物池MLSS=9300mg/L。SV30=26%,SVI=28左右,泥龄在9天左右,DO控制在2-4mg/L之间。帮我分析一下,是哪儿出了问题?
问答题我厂一期处理量1.4万吨,采用传统活性污泥表曝法。进水月平均COD在300~350mg/L之间,BOD在100~180mg/L之间,TP在6~8之间,TN在25mg/L左右,厂位于南方。曝气池混合液浓度一般维持在2800mg/L,DO在2mg/L左右,但多年来SV(%)一直在80%以上,SVI则在240以上,最高时SVI可达350。但出水水质较好,/CODBOD、SS能达国家一级标准,除磷的效果也好,平均能达70%,脱氮效果也能达50%左右(虽然其工艺本身并无脱氮除磷要求)。这是为什么呢?
问答题今早上发现本单位污水站曝气池内四套溶解氧测定仪的DO突然从4.0mg/L下降至接近0,增加了生化池曝气量。但DO值仍未上升,由于四套溶解氧测定仪的显示值都这样,可排除溶解氧测定仪故障。
问答题请从实用性角度谈谈对污水处理行业的自控技术的看法,比如说是卡鲁塞尔工艺呢?
问答题有一处理以生产氧化钴为主的化工废水处理装置,废水的COD2200mg/L、氨氮6600mg/L。现在采用厌氧(加曝气头搅拌污泥)+好氧(生物膜接触法)+缺氧工艺,这样的工艺是否有问题?
问答题“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量?
问答题鼓风机出现风量不足原因,排除方法有哪些?
问答题一个工业园需要建设30000吨/天的污水处理厂,现有家公司提出“硅藻精土+生化”处理工艺。以前也曾看到关于这种技术的介绍,但是说法相差很大,不知道该相信谁?请发表看法。
问答题污水一级处理的目的是什么?
问答题关于CASS设计的问题:CASS前置生物选择区和兼氧区,后面是主反应区,通常认为的容积比例关系是1:5:20。我看了很多设计实例,生物选择池和兼氧区通常维持在1:1左右的关系(都在1小时左右),有时候生物选择区甚至比兼氧区大。不知这一比例用意何在?
问答题如何做好曝气池操作管理工作?
问答题有一25000T的生活污水处理厂,采用Orbal氧化沟工艺,设计进水COD:370mg/L,实际进水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右,氨氮在20mg/L左右,总氮高于氨氮6mg/L左右,MLSS在2000~2500mg/L之间,SV小于15%,SVI大约50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5。出水COD小于40mg/L,TP几乎没有什么去除效果,氨氮在8mg/L左右,总氮去除率不到50%。现在问题就是二沉池出水堰有跑泥现象,从去年七月份开始运行到现在从来没有间断过。另外,三个沟各有四个转刷曝气器,现在由于负荷较低,外、中、内三圈分别开了1、2、2个曝气器,内圈溶解氧在2.0mg/L左右,外圈在线监测OBP最低达-400。请问:二沉沉跑泥是什么原因,这样控制曝气方式恰当吗?
问答题本厂的染色废水处理装置出水的COD虽然较高,但出水一直很清澈,所以出水没经进一步处理就回车间重复利用了,布匹染出来与用自来水没什么区别。这样重复利用是否会不利于生化?另外,沉淀池的污泥和气浮浮渣渗滤液部分回流到了调节池,现调节池底部已有部分淤泥,是否也会影响出水?原来主要用分散染料,出水化学需氧量虽高但很清澈,现在用了部分硫化染料出水混浊,气浮也不出渣。
问答题曝气池的污泥越来越少,进水COD约100~200mg/L,污泥难生长,没投用的池死泥多,怎么办好呢?
