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稳定板坯7号连铸机汽车板生产的工艺实践 被引量:1
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作者 周律敏 周汉全 +4 位作者 李源源 王志国 苏本强 龙连 刘崇林 《柳钢科技》 2019年第2期28-31,共4页
柳钢7号板坯1机2流连铸机(简称"板7"),流间距6.4m,是直结晶器连续弯曲、连续矫直、全过程密排辊、分节辊的垂直弯曲型板坯连铸机,具有高质量、高拉速、高作业率的特点,采用液压驱动正弦/非正弦振动的振动形式,铸机基本半径10m... 柳钢7号板坯1机2流连铸机(简称"板7"),流间距6.4m,是直结晶器连续弯曲、连续矫直、全过程密排辊、分节辊的垂直弯曲型板坯连铸机,具有高质量、高拉速、高作业率的特点,采用液压驱动正弦/非正弦振动的振动形式,铸机基本半径10m,冶金长度29.76m,断面尺寸范围800~1350mm,厚度230mm,最大浇注速度1.8m/min,结晶器长900mm,宽面镀Co-Ni,窄面熔射喷涂,中间包容量50t(溢流时55t),引锭杆下装式,长度13.65m。 展开更多
关键词 板坯连铸机 汽车板 工艺实践 非正弦振动 生产 稳定 冶金长度 Co-Ni
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1号板坯连铸机高拉速下卷渣漏钢分析与改进
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作者 周律敏 陈利 +3 位作者 杜国利 刘崇林 韦耀环 韦宝祖 《柳钢科技》 2021年第6期32-33,共2页
为了提高柳钢转炉厂的生产节奏,缩短连铸生产周期,自2020-08开始,转炉炼钢厂组织对1号板坯连铸机实施工艺优化与改进,将生产断面尺寸为1255 mm×220 mm的冷轧基板拉的速提至1.75 m/min,但在随后的半年时间里发生了3次卷渣漏钢事故,... 为了提高柳钢转炉厂的生产节奏,缩短连铸生产周期,自2020-08开始,转炉炼钢厂组织对1号板坯连铸机实施工艺优化与改进,将生产断面尺寸为1255 mm×220 mm的冷轧基板拉的速提至1.75 m/min,但在随后的半年时间里发生了3次卷渣漏钢事故,一直困扰着该铸机的生产。漏钢事故不仅降低铸机作业率、钢水收得率,还严重损坏设备,造成重大的经济损失。因此,转炉炼钢厂组织查找高拉速下卷渣漏钢的原因,以制定有效的预防措施。本文进行总结。 展开更多
关键词 板坯连铸机 漏钢事故 高拉速 生产节奏 卷渣 转炉炼钢厂 损坏设备 连铸生产
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ML08AI冷镦钢连铸工艺优化
3
作者 周律敏 刘前 +2 位作者 韦宝祖 韦耀环 程建军 《柳钢科技》 2021年第1期28-29,共2页
ML08A1冷镦钢属低碳低硅铆螺钢,主要应用在工程建筑、机械制造、车辆船舶及家用电器等领域。ML08A1冷镦钢的生产工艺要求比较高,除碳质量分数允许偏差0.02%、Mn质量分数允许偏差0.1%等化学成分要求严格外,还要求具有良好的塑性和表面质... ML08A1冷镦钢属低碳低硅铆螺钢,主要应用在工程建筑、机械制造、车辆船舶及家用电器等领域。ML08A1冷镦钢的生产工艺要求比较高,除碳质量分数允许偏差0.02%、Mn质量分数允许偏差0.1%等化学成分要求严格外,还要求具有良好的塑性和表面质量,冷顶锻性能稳定,夹杂物含量低。 展开更多
关键词 允许偏差 机械制造 夹杂物含量 生产工艺要求 家用电器 碳质量分数 冷镦钢 化学成分
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提升2号方坯连铸机拉速实践
4
作者 周律敏 韦耀环 +3 位作者 张德俊 王志国 周汉全 刘崇林 《柳钢科技》 2019年第5期30-31,共2页
柳钢转炉厂一区现有3座150 t顶底复吹转炉、2台板坯连铸机和3台方坯连铸机,其中2号方坯连铸机(以下简称"方2")为7机7流刚性引锭杆全弧形方坯连铸机,弧形半径为9m,设计生产能力120万吨/年。产品主要为HRB400系列螺纹钢等,工艺... 柳钢转炉厂一区现有3座150 t顶底复吹转炉、2台板坯连铸机和3台方坯连铸机,其中2号方坯连铸机(以下简称"方2")为7机7流刚性引锭杆全弧形方坯连铸机,弧形半径为9m,设计生产能力120万吨/年。产品主要为HRB400系列螺纹钢等,工艺流程为:转炉—炉后吹氩—连铸。2018年以来,转炉厂开展提升效能攻关,提高方坯拉速是重要的课题之一。 展开更多
关键词 方坯连铸机 刚性引锭杆 板坯连铸机 弧形半径 设计生产能力 拉速 HRB400 吹氩
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改善转炉炼钢厂三区二冷水水质实践
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作者 周律敏 陈仲华 +2 位作者 彭志高 林军 黄就军 《柳钢科技》 2018年第2期61-61,共1页
1前言连铸生产过程中,二冷喷淋系统各钢种自有冷却模型,且是预先设计好的,一旦出现喷嘴堵塞,必然会破坏冷却模型,不但影响铸坯的质量与产量,严重时甚至导致漏钢、非计划停机等生产事故。柳钢连铸三车间现有1台两机两流的板坯连铸机和1... 1前言连铸生产过程中,二冷喷淋系统各钢种自有冷却模型,且是预先设计好的,一旦出现喷嘴堵塞,必然会破坏冷却模型,不但影响铸坯的质量与产量,严重时甚至导致漏钢、非计划停机等生产事故。柳钢连铸三车间现有1台两机两流的板坯连铸机和1台七机七流的方坯连铸机,在生产过程中喷嘴容易堵塞,引起二冷系统供水不足或不均匀,频现铸坯质量问题,增加维修成本和质量成本。 展开更多
关键词 二冷水 转炉炼钢厂 连铸生产过程 水质 喷嘴堵塞 冷却模型 质量问题 方坯连铸机
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板环连铸机起步过程铸坏纵裂纹的控制措施
6
作者 周律敏 陈利 +4 位作者 本秀 刘崇林 韦宝祖 刘前 程建军 《柳钢科技》 2022年第5期28-29,共2页
板坏铸还出现表面纵裂纹,轻则要对铸坏进行修磨处置,重则产生废品或粘结漏钢导致生产中断。连铸机起步拉速过低与提速方式操作的不合理,均会造成铸坏表面纵裂纹,甚至导致粘结漏钢事故。
关键词 表面纵裂纹 连铸机 粘结漏钢 控制措施 拉速 生产中断 起步过程
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Q235系列普碳钢角部横裂的分析与控制措施
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作者 周律敏 韦耀环 +2 位作者 王利星 程建军 刘前 《广西节能》 2021年第1期57-59,共3页
钢水成分、结晶器铜板镀层质量、矫直温度、保护渣性能等是影响Q235系列普碳钢铸坯角部横裂的因素。文章总结了钢种成分提碳、固化结晶器铜板镀层成分及性能、优化二冷制度避开第三脆性区、优化保护渣性能等控制角部横裂的措施及其效果。
关键词 铸坯 角部横裂 钢水成分 结晶器 矫直温度
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低碳钢保护渣使用现状及分析 被引量:2
8
作者 陈明勇 周律敏 袁友多 《广西节能》 2021年第2期47-48,共2页
文章对比分析柳钢在用的两种低碳钢保护渣的使用现状,介绍低碳钢生产过程中保护渣使用的注意事项,提出降低拉漏风险措施。
关键词 炼钢连铸 保护渣 低碳钢 拉漏
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小方班中间纵裂漏钢的控制与预防
9
作者 程建军 韦耀环 +4 位作者 周律敏 刘前 韦宝祖 覃方波 赵永江 《柳钢科技》 2022年第1期32-34,共3页
柳钢转炉炼钢厂一区2号7机7流方坯连铸机机生产的铸坯断面尺寸为165 mm x 165 mm,设计拉速为0~2.8 m/min。该铸机生产螺纹钢铸坯后拉速由原来的单流2.8 m/min提至3.2 m/min,提速后存在二次冷却能力不均,导致生产过程中出现铸坯中间纵裂... 柳钢转炉炼钢厂一区2号7机7流方坯连铸机机生产的铸坯断面尺寸为165 mm x 165 mm,设计拉速为0~2.8 m/min。该铸机生产螺纹钢铸坯后拉速由原来的单流2.8 m/min提至3.2 m/min,提速后存在二次冷却能力不均,导致生产过程中出现铸坯中间纵裂漏钢的情况。 展开更多
关键词 铸坯断面 二次冷却 方坯连铸机 拉速 转炉炼钢厂 螺纹钢 纵裂漏钢 控制与预防
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浸入式水口保护渣侵蚀情况对结晶器液面波动水平的评价
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作者 陈秋宇 韦耀环 +2 位作者 周律敏 程建军 王利星 《柳钢科技》 2021年第2期42-44,共3页
当今,用户对板坯质量要求越来越高,铸坯质量控制要求相应增高,而结晶器液面波动的控制水平,对铸坯卷渣、夹杂及裂纹控制有着举足轻重的影响。本研究旨在以浸入式水口渣线侵蚀情况来评价结晶器液面自动控制下的钢流波动情况,判断当下连... 当今,用户对板坯质量要求越来越高,铸坯质量控制要求相应增高,而结晶器液面波动的控制水平,对铸坯卷渣、夹杂及裂纹控制有着举足轻重的影响。本研究旨在以浸入式水口渣线侵蚀情况来评价结晶器液面自动控制下的钢流波动情况,判断当下连铸不同断面、不同钢种、不同保护渣、不同结晶器液面自动控制方法的钢液面波动情况。 展开更多
关键词 浸入式水口 结晶器液面 保护渣 钢流 自动控制方法 铸坯质量 渣线 液面波动
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板坯连铸机水口滑板面损伤分析与改进
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作者 王利星 韦宝祖 +2 位作者 周律敏 韦耀环 程建军 《柳钢科技》 2020年第5期41-42,46,共3页
转炉炼钢厂一区连铸车间1、2号板坯连铸机,为1机1流直弧型板坯连铸机(连续弯曲连续矫直),单机生产能力150万吨/年,浇注断面尺寸有220 mm×(1000~1850)mm。连铸生产中包包龄有3类控制模式:普碳钢(较多直上钢水)按(28+4)炉或(21+3)h;... 转炉炼钢厂一区连铸车间1、2号板坯连铸机,为1机1流直弧型板坯连铸机(连续弯曲连续矫直),单机生产能力150万吨/年,浇注断面尺寸有220 mm×(1000~1850)mm。连铸生产中包包龄有3类控制模式:普碳钢(较多直上钢水)按(28+4)炉或(21+3)h;低合金钢、低碳低硅钢(基本走精炼路径)按(22+4)炉或(16+3)h;优质碳素钢(全部走精炼路径)按(36+6)炉或(30+5)h。2019年以来,一区连铸车间因水口①滑板面(粘钢)损伤,进而影响包龄控制乃至引发断机等事故的非计划情况共计有5次,对车间连续生产带来风险。在严格管控生产成本和对连续浇注要求不断提升的情况下,一区连铸车间对换下后“浸入式水口出现滑板面损伤”的情况展开调查、分析,跟踪实践制定优化整改措施。本文进行总结。 展开更多
关键词 板坯连铸机 优质碳素钢 浸入式水口 连铸车间 低碳低硅钢 连续矫直 连续浇注 转炉炼钢厂
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一区板坯连铸安全生产管控措施
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作者 王利星 陈明勇 +1 位作者 韦耀环 周律敏 《柳钢科技》 2020年第6期43-45,共3页
板坯连铸机在生产过程中具有工艺流程长、运行设备多、岗位间交叉作业多、物料-能源介质消耗牵涉广的突出特点。因此,做好安全生产管控具有重要意义。本文以板坯连铸机生产过程中出现的设备、工艺、操作等19项生产事故与隐患为出发点,... 板坯连铸机在生产过程中具有工艺流程长、运行设备多、岗位间交叉作业多、物料-能源介质消耗牵涉广的突出特点。因此,做好安全生产管控具有重要意义。本文以板坯连铸机生产过程中出现的设备、工艺、操作等19项生产事故与隐患为出发点,结合具体岗位及生产线特点,本着“早发现、早干预、协同处理”的原则,可望通过制定安全生产管控措施以降低生产事故。隐患区域及其安全生产管控措施钢包及大包回转台区域(1)行车坐重包指挥不当,坐包位置偏则易导致行车脱钩。确保大包天桥必备的照明装置,定期强制检查班组对讲机,确保通讯信号及音量正常,大包天桥两侧设置检查确认按钮,严禁单边确认。 展开更多
关键词 大包回转台 板坯连铸机 照明装置 通讯信号 生产事故 交叉作业 介质消耗 协同处理
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SWRH82B方坯生产工艺优化实践
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作者 程建军 陈利 +4 位作者 李秀 周律敏 刘崇林 刘前 韦宝祖 《广西节能》 2022年第4期60-63,共4页
分析认为,控制合理二冷及末端电磁搅拌工艺参数,扩大铸坯的等轴晶区比例,是减轻硬线盘条SWRH82B铸坯生产时皮下角裂纹、角部横裂纹和中心偏析缩孔等缺陷的关键。总结介绍柳钢转炉炼钢厂在3号方坯连铸机生产上实施的铸坯裂纹、方坯中心... 分析认为,控制合理二冷及末端电磁搅拌工艺参数,扩大铸坯的等轴晶区比例,是减轻硬线盘条SWRH82B铸坯生产时皮下角裂纹、角部横裂纹和中心偏析缩孔等缺陷的关键。总结介绍柳钢转炉炼钢厂在3号方坯连铸机生产上实施的铸坯裂纹、方坯中心偏析、二冷工艺参数等方面的控制及其优化措施。生产实践表明:方坯铸机末端电搅参数设置为460A、7Hz,拉速为1.9m/min,二冷比水量0.84 L/kg,一冷水量2700~2800 L/min,过热读控制在30℃左右,生产的SWRH82B铸坯综合评级最好,轧后网碳二级以下比例85%左右,且解决了铸坯中心缩孔偏析及裂纹轧后造成的成品拉拔断丝的问题。 展开更多
关键词 SWRH82B 方坯连铸 裂纹 中心偏析 二冷工艺
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45#钢方坯连铸工艺优化实践
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作者 程建军 韦耀环 +3 位作者 周律敏 袁友多 刘前 韦宝祖 《广西节能》 2021年第3期58-61,共4页
分析柳钢一区1号方坯连铸机,生产45#钢方坯轧制成圆钢后出现角部横裂、皮下角裂、气泡等钢质缺陷的原因,介绍实施的优化与改进措施及其效果。
关键词 方坯连铸 圆钢 角部横裂纹 气泡 皮下角裂
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板坯连铸结晶器液面波动行为数值模拟
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作者 张丰 刘崇林 +1 位作者 周律敏 司海逢 《柳钢科技》 2018年第5期10-14,28,共6页
以转炉厂一台板坯连铸机为研究对象,生产铸坯断面为230 mm×1 255 mm,运用ANSYS分析软件建立结晶器三维流动—传热耦合模型研究结晶器内钢渣界面波动,主要考虑了水口倾角、浸入深度和侧孔面积等工艺参数对界面波动的影响。结果表明... 以转炉厂一台板坯连铸机为研究对象,生产铸坯断面为230 mm×1 255 mm,运用ANSYS分析软件建立结晶器三维流动—传热耦合模型研究结晶器内钢渣界面波动,主要考虑了水口倾角、浸入深度和侧孔面积等工艺参数对界面波动的影响。结果表明,工况条件下液渣波动过大的原因是水口内径偏小造成结晶器内钢流速度过大;侧孔倾角的增大,液渣波动明显减弱,综合考虑倾角在20°~25°较适合;浸入深度在140~160 mm变化时,其对液渣波动影响较小;随侧孔面积的增大,液渣波动反而增大。 展开更多
关键词 结晶器 浸入式水口 钢渣界面波动 数值模拟
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SS400含硼钢连铸坯的高温力学性能 被引量:16
16
作者 王炜 周律敏 +1 位作者 熊力 薛正良 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期38-42,共5页
为了避免和减轻SS400含硼钢连铸坯表面裂纹,采用Gleeble-1500热模拟试验机对SS400含硼钢连铸坯的高温力学性能进行了测试,获得其在650-1350℃范围内热延塑性和高温强度的特性。试验结果表明,SS400含硼钢连铸坯的高温强度较低,且其高温... 为了避免和减轻SS400含硼钢连铸坯表面裂纹,采用Gleeble-1500热模拟试验机对SS400含硼钢连铸坯的高温力学性能进行了测试,获得其在650-1350℃范围内热延塑性和高温强度的特性。试验结果表明,SS400含硼钢连铸坯的高温强度较低,且其高温强度随温度的升高而下降。SS400含硼钢的塑性区间仅在1000-1100℃温度范围内,该温度范围内试样的断面收缩率均大于90%;SS400含硼钢的低塑性区间较宽,第Ⅲ脆性温度区间为700-950℃,主要原因是硼在晶界的偏聚以及BN等第二相粒子在晶界析出后脆化晶界;局部区域的重熔也降低了SS400含硼钢在1150-1250℃温度区间内的塑性。 展开更多
关键词 含硼钢 高温强度 热延塑性 断面收缩率 连铸
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底吹氩VD钢包炉流场优化的数值模拟研究 被引量:2
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作者 刘崇林 宋思程 +4 位作者 孙彦辉 安航航 周律敏 梁龙清 龙连 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2021年第4期117-123,共7页
以某钢厂150 t VD钢包炉为研究对象,采用商业软件Ansys-Fluent,建立钢包底吹氩气模型,结合正交设计方法,模拟了不同钢液量,两个吹氩口不同吹氩量工艺条件下钢包内流场和流速变化,同时考虑了静置10 min后钢包炉内钢液流动情况。所有试验... 以某钢厂150 t VD钢包炉为研究对象,采用商业软件Ansys-Fluent,建立钢包底吹氩气模型,结合正交设计方法,模拟了不同钢液量,两个吹氩口不同吹氩量工艺条件下钢包内流场和流速变化,同时考虑了静置10 min后钢包炉内钢液流动情况。所有试验均监测钢包下部同一位置的速度大小,通过正交设计方法选择最优的生产方案。研究结果表明:钢包内钢液量和底吹氩气量在小范围内变动对钢包内钢液流场和流速影响不大,且钢液量和氩气口吹氩量对静置10 min后钢液内流场流速的影响可以忽略不计。吹氩量过大会导致渣眼开度较大引起卷渣和吸气现象,吹气量过小钢液流速较低则导致形成稳定循环流场所需时间较长。最终通过对比分析得出在钢液高度选用3590 mm,1#和2#氩气口流量均采用0.9 m^(3)/h时钢包炉内综合流动效果较好,减少了钢水受污染程度,提高了生产效率。 展开更多
关键词 VD钢包炉 底吹氩 流场 数值模拟 两相流 吹氩期 静置期
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