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特殊螺纹接头油套管螺纹顶径验收公差的确定方法
1
作者 熊茂县 李新荣 +3 位作者 尹红卫 赫建锋 姬丙寅 史交齐 《石油管材与仪器》 2024年第2期93-96,100,共5页
特殊螺纹接头油套管油田验收公差的确定一直是油田和生产厂家争议的焦点。为解决特殊螺纹接头螺纹参数验收公差无科学计算方法的问题,根据尺寸链理论及统计学公差分析方法建立了一种特殊螺纹接头油套管螺纹顶径验收公差的确定方法,并以... 特殊螺纹接头油套管油田验收公差的确定一直是油田和生产厂家争议的焦点。为解决特殊螺纹接头螺纹参数验收公差无科学计算方法的问题,根据尺寸链理论及统计学公差分析方法建立了一种特殊螺纹接头油套管螺纹顶径验收公差的确定方法,并以某扣型Φ88.90 mm×7.34 mm C110特殊螺纹油管为例,通过螺纹生产各阶段接箍螺纹顶径的统计分析,计算出该油管接箍螺纹顶径验收公差为±0.06 mm。研究成果为特殊螺纹接头油套管验收公差的确定提供了技术支持,对油田提高特殊螺纹接头油套管入库验收和质量控制水平具有指导意义。 展开更多
关键词 特殊螺纹接头 螺纹顶径 验收公差 设计公差 公差分析
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油管悬挂器螺纹接头上扣扭矩研究
2
作者 高晓娟 贾路 +2 位作者 姬丙寅 吕庆钢 史交齐 《钢管》 CAS 2024年第1期78-81,共4页
借助理论分析和试验方法研究了油管悬挂器与油管连接的上扣扭矩。研究表明:油管悬挂器螺纹连接采用厂家推荐的油管上扣扭矩并不合适;油管悬挂器连接如果保证上扣位置,需要提高上扣扭矩;油管悬挂器外径对上扣扭矩有较大影响,建议采用油... 借助理论分析和试验方法研究了油管悬挂器与油管连接的上扣扭矩。研究表明:油管悬挂器螺纹连接采用厂家推荐的油管上扣扭矩并不合适;油管悬挂器连接如果保证上扣位置,需要提高上扣扭矩;油管悬挂器外径对上扣扭矩有较大影响,建议采用油管最大上扣扭矩对油管悬挂器上扣。 展开更多
关键词 油管 悬挂器 上扣扭矩 螺纹接头 有限元 全尺寸试验
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03Cr18Ni16Mo5奥氏体不锈钢录井钢丝断裂失效分析
3
作者 靳俊娅 钱国元 +3 位作者 许莞琪 刘西西 史交齐 姬丙寅 《石油管材与仪器》 2024年第5期74-79,共6页
某油田录井用03Cr18Ni16Mo5奥氏体不锈钢钢丝在使用过程中发生了断裂失效。为了确定其断裂失效的原因,对失效录井钢丝样品进行了宏观形貌分析、理化性能试验、金相组织分析、微观形貌分析和腐蚀产物能谱分析,并对该录井钢丝服役过程中... 某油田录井用03Cr18Ni16Mo5奥氏体不锈钢钢丝在使用过程中发生了断裂失效。为了确定其断裂失效的原因,对失效录井钢丝样品进行了宏观形貌分析、理化性能试验、金相组织分析、微观形貌分析和腐蚀产物能谱分析,并对该录井钢丝服役过程中承受的载荷进行了计算分析。结果表明,该失效不锈钢录井钢丝材料的化学成分中Cr、Ni和Mo元素的含量不符合订货技术协议的要求,其最小破断力和扭转性能均不符合API Spec 9A—2020标准的要求。由于失效录井钢丝表面的腐蚀坑和断口裂纹表面均含有S和Cl元素,因而钢丝在含有Cl^(-)的腐蚀性介质中使用时产生了应力腐蚀裂纹,并在交变载荷作用下疲劳扩展,最后发生了断裂。建议根据油气井内环境介质中的化学成分及其腐蚀性选择适用的录井钢丝材料。 展开更多
关键词 奥氏体不锈钢 录井钢丝 应力腐蚀 断裂失效
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某超深井油管接头断裂失效原因分析
4
作者 朱稿林 胡瑞龙 +5 位作者 陈育丽 马瑞锋 许莞琪 刘西西 姬丙寅 史交齐 《石油工业技术监督》 2024年第6期6-12,共7页
随着石油工业勘探开发的不断深入,油气井开发工况趋于复杂,管柱失效问题日益凸显,已成为困扰石油工业后期可持续发展的一大难题。通过对油管接头断口处形貌、理化性能、显微组织和腐蚀产物进行分析,确定油管失效模式为塑性断裂特征,主... 随着石油工业勘探开发的不断深入,油气井开发工况趋于复杂,管柱失效问题日益凸显,已成为困扰石油工业后期可持续发展的一大难题。通过对油管接头断口处形貌、理化性能、显微组织和腐蚀产物进行分析,确定油管失效模式为塑性断裂特征,主要原因是过载引起的屈服断裂失效;其次,CO_(2)与H_(2)S的耦合腐蚀反应与管体自身的材料缺陷也是油管发生断裂失效的重要原因,为油管接头断裂失效的进一步研究提供了理论依据及技术支撑。 展开更多
关键词 管柱失效 油管接头 屈服断裂 腐蚀
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非API规格偏梯形螺纹接头套管连接强度计算 被引量:13
5
作者 姬丙寅 吕拴录 张宏 《石油矿场机械》 2011年第2期58-62,共5页
通过对塔里木油田250.83 mm套管使用情况调研,发现目前使用的250.83 mm套管采用API 244.48 mm偏梯形螺纹接头,其连接强度远低于管体。设计了与250.83 mm套管管体匹配的250.83 mm非API规格偏梯形螺纹套管接头。通过力学计算和有限元分析... 通过对塔里木油田250.83 mm套管使用情况调研,发现目前使用的250.83 mm套管采用API 244.48 mm偏梯形螺纹接头,其连接强度远低于管体。设计了与250.83 mm套管管体匹配的250.83 mm非API规格偏梯形螺纹套管接头。通过力学计算和有限元分析,证实250.83 mm管体配250.83 mm非API规格偏梯形螺纹接头套管比现有250.83 mm管体配API 244.48 mm标准偏梯形螺纹接头的套管连接强度大幅度提高。通过对API标准套管接头连接强度公式进行分析,得出了既可满足API套管连接强度计算,又可满足非API标准套管接头连接强度计算的公式。 展开更多
关键词 偏梯形螺纹 套管接头 连接强度
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非均匀载荷下页岩气套管抗挤强度全尺寸试验及新机理 被引量:1
6
作者 姬丙寅 余夫 +3 位作者 罗蒙 孙建安 史交齐 董晓明 《石油机械》 北大核心 2023年第9期148-154,共7页
为研究页岩气套管非均匀载荷下抗挤强度及失效机理,采用全尺寸试验方法,开展平面非均匀载荷、弧面非均匀载荷、平面载荷和均匀载荷组合、弧面载荷和均匀载荷组合等4种非均匀载荷情况的试验研究。试验结果表明:非均匀载荷下套管失效机理... 为研究页岩气套管非均匀载荷下抗挤强度及失效机理,采用全尺寸试验方法,开展平面非均匀载荷、弧面非均匀载荷、平面载荷和均匀载荷组合、弧面载荷和均匀载荷组合等4种非均匀载荷情况的试验研究。试验结果表明:非均匀载荷下套管失效机理为套管承载非均匀载荷后,引起的直径变化率发生变化。随着载荷的增大,当直径变化率达到临界状态下,套管发生失效,即达到套管临界承载能力;套管直径变化率与套管抗挤强度近似呈反相关,直径变化率越大,套管的抗挤强度越小。当套管直径变化率小于0.5%时,套管抗挤强度降低不明显,当套管直径变化率≥0.5%时,套管抗挤强度影响显著,套管直径变化率范围为1.0%~2.0%,抗挤性能下降15%~20%。建议页岩气套管可以选择厚壁套管,提高抗径向变形能力,或者基于应变设计理论控制套管径向变形,或者采用弹性介质封固方式以减少外力对套管径向变形的影响,而不是一味追求增加套管的抗挤强度。所得结论对页岩气套管选材或减少页岩气套管失效具有指导作用。 展开更多
关键词 页岩气套管 非均匀载荷 抗挤强度 全尺寸试验 新机理
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139.7mm加重钻杆外螺纹接头断裂原因分析 被引量:12
7
作者 吕拴录 姬丙寅 +4 位作者 骆发前 康延军 张琦 冯少波 李金凤 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期99-102,共4页
为查明某井139.7 mm加重钻杆外螺纹接头的断裂原因,对断口进行了宏观和微观分析,对材料进行了化学成分分析、力学性能试验和金相分析,并进行了有限元分析等。结果表明:加重钻杆断裂属于腐蚀疲劳断裂;断裂主要原因是加重钻杆接头内径大... 为查明某井139.7 mm加重钻杆外螺纹接头的断裂原因,对断口进行了宏观和微观分析,对材料进行了化学成分分析、力学性能试验和金相分析,并进行了有限元分析等。结果表明:加重钻杆断裂属于腐蚀疲劳断裂;断裂主要原因是加重钻杆接头内径大于标准规定值,降低了加重钻杆外螺纹接头断裂扭矩和抗拉载荷,在疲劳载荷与腐蚀介质作用下,腐蚀疲劳裂纹首先在加重钻杆外螺纹接头危险截面部位螺纹牙底萌生,随后在载荷作用下裂纹不断扩展,进一步降低了接头的强度,最终发生了断裂事故。 展开更多
关键词 加重钻杆 外螺纹接头 腐蚀疲劳裂纹 断裂
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筛管抗拉强度计算及全尺寸试验
8
作者 姬丙寅 史交齐 +1 位作者 徐蔼彦 刘卫东 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2023年第4期110-115,共6页
随着筛网式滤砂管的应用越来越多,钻井和地质工况条件越来越复杂,对筛管的强度要求较高。国内外对基管强度研究主要集中在抗挤性能和防砂性能评价两个方面,而基管抗拉强度研究相关报道较少。为建立筛管抗拉强度的计算公式,满足油田筛管... 随着筛网式滤砂管的应用越来越多,钻井和地质工况条件越来越复杂,对筛管的强度要求较高。国内外对基管强度研究主要集中在抗挤性能和防砂性能评价两个方面,而基管抗拉强度研究相关报道较少。为建立筛管抗拉强度的计算公式,满足油田筛管基管设计与选材需要,笔者采用全尺寸试验方法对筛管抗拉强度进行研究,筛管抗拉强度有限元计算值和全尺寸试验值二者误差小于7%,并建立筛管布孔方式(孔眼直径、轴向孔间距、横截面周向孔数)与筛管抗拉强度计算关系式,筛管抗拉强度计算值与试验值相比误差约8%。筛管基管的布孔方式影响筛管的抗拉强度,孔眼直径对抗拉强度影响最大,轴向孔间距影响次之,横截面周向孔数影响最小。 展开更多
关键词 筛管 抗拉强度 全尺寸试验 计算公式
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钻杆弯曲断裂原因分析及预防措施 被引量:7
9
作者 吕拴录 姬丙寅 +3 位作者 康延军 张宏 龚建文 杨向同 《石油矿场机械》 2010年第9期17-20,共4页
某油田在钻井过程中发生多起钻杆弯曲断裂事故,对YM35-9H井钻杆弯曲断裂事故进行了调查研究,对钻杆弯曲断裂形貌进行了分析。结果表明:钻杆断裂原因是由于井口摘挂吊环的操作工人与司钻操作配合失误,单吊环起钻所致;在单吊环起钻过程中... 某油田在钻井过程中发生多起钻杆弯曲断裂事故,对YM35-9H井钻杆弯曲断裂事故进行了调查研究,对钻杆弯曲断裂形貌进行了分析。结果表明:钻杆断裂原因是由于井口摘挂吊环的操作工人与司钻操作配合失误,单吊环起钻所致;在单吊环起钻过程中钻杆弯曲断裂部位承受了异常的撞击、弯曲、剪切和拉伸等载荷;经过理论计算,发生单吊环起钻时钻杆所受的应力已超过材料断裂强度。为有效地防止单吊环起钻事故,建议采用带有锁紧销子的吊卡和液压卡盘。 展开更多
关键词 钻杆 吊卡 撞击 弯曲 断裂
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244.5mm套管偏梯形螺纹接头L_4长度公差分析及控制 被引量:8
10
作者 吕拴录 姬丙寅 +4 位作者 杨成新 文志明 张锋 徐永康 樊文刚 《石油矿场机械》 2012年第6期63-66,共4页
某油田在检验一批244.5mm偏梯形螺纹接头套管时发现,管端至螺纹消失点的长度L4比公称值小25.22mm。虽然API SPEC 5B对套管偏梯形外螺纹接头L4没有规定公差,但依据APISPEC 5CT和油田规定的外径公差可以推算结果,L4的上偏差为39.11mm(7.7... 某油田在检验一批244.5mm偏梯形螺纹接头套管时发现,管端至螺纹消失点的长度L4比公称值小25.22mm。虽然API SPEC 5B对套管偏梯形外螺纹接头L4没有规定公差,但依据APISPEC 5CT和油田规定的外径公差可以推算结果,L4的上偏差为39.11mm(7.7扣),下偏差为-17.39mm(3.42扣)。分析结果表明:该批套管L4实际公差已经超过推算出的L4负公差,使套管接头密封性能降低22.0%,并降低了螺纹连接强度。 展开更多
关键词 套管 偏梯形螺纹 长度 公差
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CBL VDL和CCL测井技术在检测套管脱扣方面的应用 被引量:6
11
作者 吕拴录 柒细元 +5 位作者 李进福 贾应林 姬丙寅 赵元良 刘长新 舒卫国 《国外测井技术》 2009年第4期56-58,共3页
套管在井下发生脱扣失效事故之后通常要采用测井方法确定失效位置和失效形式。经过对多口井CBL、VDL和CCL套管测井结果进行了调查研究和分析,发现API接箍式偏梯形螺纹接头套管、接箍式特殊螺纹接头套管和直连型特殊螺纹接头套管接头部... 套管在井下发生脱扣失效事故之后通常要采用测井方法确定失效位置和失效形式。经过对多口井CBL、VDL和CCL套管测井结果进行了调查研究和分析,发现API接箍式偏梯形螺纹接头套管、接箍式特殊螺纹接头套管和直连型特殊螺纹接头套管接头部位在测井图像中均有不同各自的特征,不正常的CCL和CBL曲线和VDL波形位置表明了套管损坏位置和损坏形式。根据CCL、CBL和VDL波形测井结果,可以判断套管接头从现场端脱扣或工厂端脱扣。 展开更多
关键词 测井 套管 脱扣 CCL VDL CBL
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沙子对油套管接头抗螺纹黏结性能影响的试验研究 被引量:1
12
作者 刘凯敏 尹学东 +2 位作者 吕庆钢 姬丙寅 史交齐 《钢管》 CAS 2023年第5期53-57,共5页
通过试验研究了沙子对油套管抗螺纹黏结性能的影响。取110钢级油管螺纹接头样,依次进行螺纹参数测量,理化性能检测,标准条件及模拟沙子条件下的上、卸扣试验。分析认为:上扣前在接箍台肩撒入沙子,卸扣后密封面和台肩处均出现中度黏结现... 通过试验研究了沙子对油套管抗螺纹黏结性能的影响。取110钢级油管螺纹接头样,依次进行螺纹参数测量,理化性能检测,标准条件及模拟沙子条件下的上、卸扣试验。分析认为:上扣前在接箍台肩撒入沙子,卸扣后密封面和台肩处均出现中度黏结现象,表明沙子对油套管抗螺纹黏结性能影响较大。具体表现为:较大沙尘颗粒在台肩和密封面聚集导致螺纹黏结。建议优化接头台肩结构设计,减少沙子在台肩处聚集;同时加强现场操作管理,防止沙子等异物进入接箍。 展开更多
关键词 油套管 沙子 螺纹接头 螺纹黏结 聚集
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套管极限挤毁强度的计算及有限元模拟 被引量:3
13
作者 刘洪涛 徐蔼彦 +4 位作者 赵密锋 姬丙寅 周波 史交齐 胡芳婷 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第9期73-78,共6页
对110钢套管进行几何尺寸测量、拉伸试验以及残余应力测试,采用一次二阶矩法计算了套管的平均极限挤毁强度;对套管进行了挤毁试验,并采用有限元模型模拟了套管的极限挤毁强度;将极限挤毁强度的计算结果、模拟结果及试验结果进行了对比... 对110钢套管进行几何尺寸测量、拉伸试验以及残余应力测试,采用一次二阶矩法计算了套管的平均极限挤毁强度;对套管进行了挤毁试验,并采用有限元模型模拟了套管的极限挤毁强度;将极限挤毁强度的计算结果、模拟结果及试验结果进行了对比。结果表明:试验套管平均极限挤毁强度的计算结果高于目标置信水平,且与试验结果相近,该计算方法适用于试验套管极限挤毁强度的计算;各套管极限挤毁强度的有限元模拟结果与试验结果相近,相对误差不超过5.8%,有限元模拟准确。 展开更多
关键词 套管 极限挤毁强度 可靠性理论计算 有限元模拟
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油套管标准变化对其性能要求及评价的影响 被引量:14
14
作者 姬丙寅 吴丹 +1 位作者 陈举涛 史交齐 《钢管》 CAS 2017年第3期71-75,共5页
介绍了新版API Spec 5CT、API Spec 5B、API RP 5C5等标准主要修订的内容,分析了各标准变化对油套管性能要求的影响;重点讨论了特殊螺纹接头气密封评价、储气库井用套管评价、页岩气井用套管评价以及射孔段套管评价等的标准和方法。分... 介绍了新版API Spec 5CT、API Spec 5B、API RP 5C5等标准主要修订的内容,分析了各标准变化对油套管性能要求的影响;重点讨论了特殊螺纹接头气密封评价、储气库井用套管评价、页岩气井用套管评价以及射孔段套管评价等的标准和方法。分析认为:与旧版标准相比,新版API Spec 5B增加了螺纹直径、椭圆度测量及其要求,API Spec 5CT第9版增加了C110钢级套管,API RP 5C5—2017增加了高温条件下的接头性能评价。从油套管主要标准变化可以看出,为了满足非常规井的勘探开发需要,对油套管的性能要求主要体现在:特殊螺纹接头密封性能、抗高温性能、耐腐蚀性能、高抗挤性能、接头抗疲劳性能等。 展开更多
关键词 油管 套管 标准 性能评价 全尺寸评价试验
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深水钢悬链线立管全尺寸共振弯曲疲劳试验设计参数的确定 被引量:1
15
作者 何宁 杨琥 +3 位作者 王辉 李旭 姬丙寅 史交齐 《石油矿场机械》 CAS 2022年第4期43-49,共7页
钢悬链线立管作为深海海洋石油连接浮式生产装置与海底生产系统的关键装备,由于海流运动、涡激振动及波浪涌动,长期承受垂直张力及交变应力的作用,可能导致疲劳失效。为了避免此类情况的出现,需对钢悬链线立管进行焊缝疲劳试验,预估其... 钢悬链线立管作为深海海洋石油连接浮式生产装置与海底生产系统的关键装备,由于海流运动、涡激振动及波浪涌动,长期承受垂直张力及交变应力的作用,可能导致疲劳失效。为了避免此类情况的出现,需对钢悬链线立管进行焊缝疲劳试验,预估其疲劳寿命。通过对钢悬链线立管全尺寸共振疲劳试验分析,其设计参数主要包括试样长度和固有频率、焊缝位置,焊缝数量、应变控制等。建立数值解析求解方法和模态分析法组合法,确定试样长度和试样一阶固有频率,为深水钢悬链线立管共振弯曲疲劳试验提供理论基础。焊缝数量和焊缝位置需考虑焊接热影响区和焊缝应力集中区域大小的影响,建议在立管试样上设置2个对焊接头进行评价,控制应变应以焊缝位置的应变为控制基准。通过分析钢悬链线立管全尺寸共振疲劳试验设计参数,为促进钢悬链线立管的国产化提供技术支撑。 展开更多
关键词 钢悬链线立管 全尺寸 共振弯曲 疲劳试验 设计参数
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钻杆管体开裂失效原因分析 被引量:2
16
作者 姬丙寅 史学芳 +3 位作者 史交齐 任锐 李敏 梁裕如 《石油矿场机械》 2016年第1期32-36,共5页
某井施工中,连续发生钻杆断裂事故,检查发现其他钻杆也存在裂纹。对钻杆开裂事故进行了深入调查研究,分析了开裂钻杆样品,对断口形貌、几何参数、理化性能、金相组织和腐蚀产物能谱分析等进行了试验分析。结果表明:钻杆的理化性能均满足... 某井施工中,连续发生钻杆断裂事故,检查发现其他钻杆也存在裂纹。对钻杆开裂事故进行了深入调查研究,分析了开裂钻杆样品,对断口形貌、几何参数、理化性能、金相组织和腐蚀产物能谱分析等进行了试验分析。结果表明:钻杆的理化性能均满足API SPEC 5DP要求及用户要求,钻杆开裂机理为腐蚀疲劳,建议加强钻杆管理,采用内涂层钻杆。 展开更多
关键词 钻杆 开裂 腐蚀疲劳
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非API规格套管在弯曲井段可下入性的计算 被引量:1
17
作者 李建亮 王磊 +1 位作者 姬丙寅 史交齐 《钢管》 CAS 2019年第4期61-64,共4页
套管在弯曲井眼里的可下入计算,是在下套管作业前判断在弯曲井眼能否顺利下入套管的重要计算依据。采用解析法和有限元法对非API规格套管在弯曲井眼里的可下入性进行分析计算。结果表明:解析法和有限元法计算的结果基本一致;解析计算公... 套管在弯曲井眼里的可下入计算,是在下套管作业前判断在弯曲井眼能否顺利下入套管的重要计算依据。采用解析法和有限元法对非API规格套管在弯曲井眼里的可下入性进行分析计算。结果表明:解析法和有限元法计算的结果基本一致;解析计算公式能够满足现场运用,为非API规格套管下入提供理论支持。 展开更多
关键词 套管 非API规格 弯曲井段 可下入性
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某油井套管接箍发生开裂的原因 被引量:1
18
作者 姬丙寅 史学芳 +2 位作者 史交齐 王绪华 梁裕如 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第9期101-105,110,共6页
基于断口形貌、化学成分、力学性能、显微组织和腐蚀产物成分等的分析对某油井套管接箍发生开裂的原因进行分析。结果表明:接箍开裂主要是由硫化氢造成的应力腐蚀开裂;套管入井后接触到了硫化氢腐蚀介质,导致接箍外表面发生严重的点腐蚀... 基于断口形貌、化学成分、力学性能、显微组织和腐蚀产物成分等的分析对某油井套管接箍发生开裂的原因进行分析。结果表明:接箍开裂主要是由硫化氢造成的应力腐蚀开裂;套管入井后接触到了硫化氢腐蚀介质,导致接箍外表面发生严重的点腐蚀,形成腐蚀坑,加之接箍所受的拉应力较大,拉应力与腐蚀介质的交互作用最终导致接箍发生应力腐蚀开裂;为防止事故再次发生,建议选用抗硫接箍材料,并选用特殊螺纹与套管连接。 展开更多
关键词 套管接箍 应力腐蚀开裂 硫化物
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套管射孔后抗挤强度有限元分析 被引量:2
19
作者 姬丙寅 曹传文 +2 位作者 刘彦 胡继林 史交齐 《钢管》 CAS 2018年第2期72-75,共4页
针对目前等效应力准则已不适合衡量射孔套管抗挤强度的情况,采用非线性屈曲方法,建立Ф177.8mm×10.36 mm 895.7 MPa钢级射孔套管三维有限元模型,对比套管射孔前后的挤毁规律,分析孔径、布孔密度及相位角变化对射孔套管射孔抗挤强... 针对目前等效应力准则已不适合衡量射孔套管抗挤强度的情况,采用非线性屈曲方法,建立Ф177.8mm×10.36 mm 895.7 MPa钢级射孔套管三维有限元模型,对比套管射孔前后的挤毁规律,分析孔径、布孔密度及相位角变化对射孔套管射孔抗挤强度的影响。分析认为:套管的径向位移随着载荷的增加呈非线性增加;孔径变化对射孔套管抗挤强度有较大的影响,随孔径增大而降低;孔密变化对射孔套管抗挤强度有一定影响,随孔密增大而略微降低;相位角变化对射孔套管抗挤强度影响不明显。 展开更多
关键词 套管 射孔 抗挤强度 有限元 临界压力 射孔参数
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Φ88.9 mm×6.45 mm P110S油管接头脱扣失效原因分析
20
作者 张永 杨莎莎 +2 位作者 吕庆钢 姬丙寅 史交齐 《焊管》 2020年第9期28-36,共9页
Φ88.9 mm×6.45 mm P110S油管接头现场端发生脱扣事故,通过宏观形貌分析、材料性能试验、密封面和台肩面的微观形貌分析等方法,对失效接头脱扣事故原因进行了分析,并模拟还原了失效接头现场端内、外螺纹对应的上扣位置。结果表明,... Φ88.9 mm×6.45 mm P110S油管接头现场端发生脱扣事故,通过宏观形貌分析、材料性能试验、密封面和台肩面的微观形貌分析等方法,对失效接头脱扣事故原因进行了分析,并模拟还原了失效接头现场端内、外螺纹对应的上扣位置。结果表明,现场端内、外螺纹啮合长度少上了4扣左右,上扣时密封面和台肩面未发生有效过盈接触,证实现场端螺纹上扣未到位,这是造成失效接头发生脱扣及连接强度严重降低的主要原因。而造成油管接头现场端螺纹上扣不到位的原因可能与上扣时内螺纹受到泥浆污染、螺纹脱扣前存在轻微损伤、上扣钳牙夹持位置偏接箍上扣端等有关。 展开更多
关键词 油管接头 脱扣 现场端 上扣位置
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