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基于多参数测量柱塞的井底流压连续监测及应用
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作者 漆世伟 翟中波 +1 位作者 王波 杨卫刚 《中外能源》 CAS 2023年第10期62-66,共5页
为了连续监测井底流压,为井区压力监测、气井生产及排水采气策略的制定提供理论和实际指导数据,以井区柱塞井为研究对象,依托井下多参数测量柱塞内置的压力、温度和加速度传感器,经过内置算法得到柱塞运行过程中沿井筒的温度和压力分布... 为了连续监测井底流压,为井区压力监测、气井生产及排水采气策略的制定提供理论和实际指导数据,以井区柱塞井为研究对象,依托井下多参数测量柱塞内置的压力、温度和加速度传感器,经过内置算法得到柱塞运行过程中沿井筒的温度和压力分布,并对获取的井底流温和流压数据进行分析。结果表明,得到的柱塞运行过程中沿井筒的温度和压力分布,有助于分析气井积液和井下压力等生产状况。获取的流温流压数据准确可靠,Y4-3井使用井下多参数测量柱塞实施气举排水采气工艺后,套压下降速度缓慢,平均降速为0.0019MPa/d,年下降0.6935MPa;井底流压下降速率为0.0004MPa/d,低于井口套压的压降速率。井口套压的下降速率和井底流压下降速率并不一致,前者是后者的4.75倍,井口套压的变化并不能直接反映井底流压的变化,原因在于环空的积液量情况未知且较难预测。 展开更多
关键词 多参数测量柱塞 井底流压 井口套压 压降速率 排水采气 积液
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鄂尔多斯盆地南缘X井区连续油管速度管柱工艺及其应用 被引量:4
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作者 翟中波 房伟 +3 位作者 俞天军 漆世伟 唐明明 李依吉川 《大庆石油地质与开发》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期82-89,共8页
为了分析连续油管速度管柱对积液气井排水采气的作用效果和机理,以X井区的积液气井为研究对象,以气井的生产时间为轴线,结合油压、套压、气水量等生产数据,使用多相流稳态模拟器,对其安装不同内径和下入深度的速度管柱作敏感性分析。模... 为了分析连续油管速度管柱对积液气井排水采气的作用效果和机理,以X井区的积液气井为研究对象,以气井的生产时间为轴线,结合油压、套压、气水量等生产数据,使用多相流稳态模拟器,对其安装不同内径和下入深度的速度管柱作敏感性分析。模拟和应用结果表明:综合考虑压力损失、携液能力、关井后重新开井的启动能力的影响,X井区80%积液气井选用外径38.1 mm (内径31.75 mm)的速度管柱,下至最上一级生产层位深度时,具有最优的排水采气效果;安装速度管柱前后井筒中的气体流速、持液率、流态以及积液状况明显不同,速度管柱下部1/3内的气流速度大于临界携液流速(120 m/min)是X井区速度管柱能够携液的主要原因;Y6-3井安装速度管柱前最大气体流速为85 m/min,不能正常携液,而安装速度管柱后最小气体流速为275 m/min,大于临界携液流速,因此能正常携液。按照此理论和方法安装合适尺寸和深度的速度管柱后,X井区气井的积液状况得到明显改善。 展开更多
关键词 排水采气 速度管柱 尺寸(内径) 下入深度 启动能力 携液机制 鄂尔多斯盆地
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丛式气井智能化泡沫排水采气工艺在延北项目的应用 被引量:7
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作者 翟中波 舒笑悦 +5 位作者 陈刚 漆世伟 王斌 余潮 王泰基 王睿峰 《天然气技术与经济》 2021年第2期16-20,45,共6页
为了充分认识丛式气井智能化泡沫排水采气工艺对积液气井排水采气的作用效果及其经济性,为鄂尔多斯盆地延北项目排水采气策略的制订提供理论和实际指导数据,以逐渐积液的丛式气井为研究对象,分析了采用智能泡排气井的油套压、温度、气... 为了充分认识丛式气井智能化泡沫排水采气工艺对积液气井排水采气的作用效果及其经济性,为鄂尔多斯盆地延北项目排水采气策略的制订提供理论和实际指导数据,以逐渐积液的丛式气井为研究对象,分析了采用智能泡排气井的油套压、温度、气量等生产参数的变化趋势,并与常规人工注剂做了经济性对比。研究结果表明:①丛式气井智能泡排设备安装调试便捷、运行稳定,结合延北项目的数字化气田项目使用,可以远程操控管理(调整注剂制度、安全高效),节省人力物力,实现了一泵对井丛多个井口的全天候泡排剂加注,能够完全满足产水气井泡沫排水采气的注剂需求;②使用丛式气井智能泡排注剂之后,气量稳定且增加显著,套压稳定并缓慢下降,油套压差不断减小,平均油套压差比人工加注降低1.4 MPa,温度也相对稳定,排水效果良好,气井积液问题得到了根本性的解决;③综合经济性能优异,较之于人工注剂,丛式气井智能泡排系统的花费降低了22.4%,丛式气井井台日增气量为1.36×10^(4) m^(3)/d,日产气量增加24.8%。结论认为,丛式气井智能泡排排水采气效果明显,综合经济性能较好,有较高的推广应用价值。 展开更多
关键词 气井积液 智能化 泡沫排水采气 丛式气井 智能泡排注剂 远程管控 鄂尔多斯盆地
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井丛自动选井及气液两相流量计量装置的研发和应用 被引量:3
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作者 翟中波 狄国银 +3 位作者 漆世伟 俞天军 李向忠 房伟 《石油与天然气化工》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期87-94,共8页
延XX井区位于鄂尔多斯盆地天然气富集区的南缘,属于致密气田,气井生产过程中产水,水气比范围为0~9 m^(3)/10^(4) m^(3),构成“湿气”工况。项目气井单井计量工艺为单相(纯气)计量,主要有旋进漩涡流量计、孔板差压流量计等,单相流量仪表... 延XX井区位于鄂尔多斯盆地天然气富集区的南缘,属于致密气田,气井生产过程中产水,水气比范围为0~9 m^(3)/10^(4) m^(3),构成“湿气”工况。项目气井单井计量工艺为单相(纯气)计量,主要有旋进漩涡流量计、孔板差压流量计等,单相流量仪表受到出液的影响,无法准确计量气井的气液产量,导致无法准确监测气井生产动态,制约着气井的科学、精细管理。因此,实时在线气液两相流量计量装置的研发和应用就尤为迫切。研发的气液两相流量计量装置是适用于湿气工况条件的气液两相流量计,可以在气液不分离的状态下,对气井产出的气液流量进行实时连续测量,适用于环状流、段塞流等常见流态。将其与多路阀相结合,该装置可远程控制自动选井/倒井,同时实现井丛多口井自动选井及气液两相计量,实时采集信号并进行数据处理传输,输出气量、液量、气液比、温度、压力等参数。室内实验和现场试验结果对比显示,气相、液相测量的结果相对偏差分别为-4.82%、-8.47%和7.69%、20.00%,满足现场工况的计量要求。 展开更多
关键词 湿气计量 气液两相流 实时在线计量 多路阀 自动选井
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鄂尔多斯盆地南缘山1盒8储层混二氧化碳压裂技术新探索 被引量:2
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作者 俞天军 翟中波 +1 位作者 漆世伟 罗向东 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2022年第5期63-68,共6页
鄂尔多斯盆地南缘山1、盒8储层地质储量大,具有低孔、低渗、低压的特征,该储层气井返排、产气和携液能力弱。为了解决储层的改造和生产难题,以井区内山1、盒8储层气井为研究对象,对比常规水力压裂和混二氧化碳压裂的储层改造效果以及常... 鄂尔多斯盆地南缘山1、盒8储层地质储量大,具有低孔、低渗、低压的特征,该储层气井返排、产气和携液能力弱。为了解决储层的改造和生产难题,以井区内山1、盒8储层气井为研究对象,对比常规水力压裂和混二氧化碳压裂的储层改造效果以及常规油管生产和下入速度管生产的排水采气效果,并结合油套压、气水量等生产数据,使用多相流稳态模拟器,对气井做流入流出曲线分析。结果表明:①混二氧化碳压裂用水量大幅减少,总加砂量和常规水力压裂加砂量相当,改造效果表现优异,同等厚度储层条件下,试气绝对无阻流量是常规水力压裂的1.3~3.3倍,试验井无阻流量提升2~3倍,单米产气从0.1×10^(4)~0.2×10^(4)m^(3)/d提升至0.3×10^(4)m^(3)/d;②速度管针对于该储层井有非常好的排水采气效果。选用合适尺寸(内径)和下入深度的速度管后,山1、盒8储层的产出水和压裂残留液体能够通过速度管及时排出,气井携液正常能够连续稳定生产。混二氧化碳压裂增产技术结合速度管柱排水采气工艺为鄂尔多斯盆地南缘山1、盒8储层开发提供了良好的思路,值得进一步推广应用。 展开更多
关键词 致密气 低孔隙度 低渗低压 混二氧化碳压裂 速度管 排水采气 鄂尔多斯盆地
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致密气井间歇泡排注剂后关井时间探究 被引量:1
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作者 翟中波 漆世伟 +5 位作者 王满宏 俞天军 王睿峰 薄江伟 王波 张曙辉 《天然气勘探与开发》 2021年第4期123-130,共8页
X井区部分气井生产中后期产气量低于临界携液流量时会产生积液。间歇泡排(泡沫排水采气)是一种有效的排水采气措施。但是泡排剂从井口注入井筒之后,经过多长时间到达井底积液位置并扩散反应,对这个问题的研究较少,行业内一直没有形成准... X井区部分气井生产中后期产气量低于临界携液流量时会产生积液。间歇泡排(泡沫排水采气)是一种有效的排水采气措施。但是泡排剂从井口注入井筒之后,经过多长时间到达井底积液位置并扩散反应,对这个问题的研究较少,行业内一直没有形成准确易行的方法与认识,在一定程度上影响了泡排效果的正常发挥。因此,通过研究带环空气井在注入泡排剂之后井口油压、套压、气量和温度的变化趋势,以判定泡排剂下行时间和扩散时间,进而确定加注泡排剂后的关井时间,并探究了泡排剂流道横截面积以及压力对泡排剂下行时间的影响。结果表明:①泡排剂下行时间与泡排剂泵入速率、井温、井压、泡排剂黏度、管壁粗糙度、管径(流道横截面积)大小、井斜、井深等因素有关;②X井区泡排剂平均下行速度为577 m/h,当油管鞋下深3072~3588 m时,泡排剂下行至油管鞋处平均需要6 h,泡排剂到达井底之后的平均扩散时间为2.5 h,综合起来所需要的关井时间为8.5 h;对于水平井,其井斜更大,建议关井10 h以上;③采用探究结果来指导加注泡排剂后的关井时间,优化泡排作业,可提升泡排作业的增产效果。 展开更多
关键词 气井积液 排水采气 泡沫排水采气 下行时间 扩散时间 关井时间
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L井区水平段井眼轨迹形态对气井生产的影响
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作者 翟中波 漆世伟 +4 位作者 梅刚 蒿乐乐 王波 王睿峰 黄绍龙 《天然气技术与经济》 2022年第5期28-31,84,共5页
为了探究水平段井眼轨迹对含水气井生产状况的影响,为气井动态管理提供理论依据和生产数据支撑,以L井区水平井为研究对象,将水平段按照井眼轨迹分为上挑、水平和下行三种类型,分析了不同水平段类型的水平井的返排率、累产气、累产水、... 为了探究水平段井眼轨迹对含水气井生产状况的影响,为气井动态管理提供理论依据和生产数据支撑,以L井区水平井为研究对象,将水平段按照井眼轨迹分为上挑、水平和下行三种类型,分析了不同水平段类型的水平井的返排率、累产气、累产水、初始无阻流量和目前气量的差异,并利用实时远程控制多相流量计量系统对上挑和下行井的实时产水产气情况进行了计量。研究结果表明:(1)排水效果、压裂液返排率、累产水、累产气上挑井优于下行井优于水平井;(2)初始无阻流量、目前气量与储层厚度、水平段长度、砂岩钻遇率、改造效果、物性等参数相关,并没有表现出与井眼轨迹明显的相关性;(3)水平段上挑型水平井生产动态表现出:产气量波动,间歇产水的特征(某些时刻产水量为0),水平段下行井出液量相对平均,无明显的波动特征。结论认为:该研究成果丰富了水平井水平段形态对气井生产动态影响的理论,为气藏开发提供了可资借鉴的思路。 展开更多
关键词 水平井 水平段形态 井眼轨迹 生产状况 多相流计量
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