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应力退火调控环形磁芯对电流的响应特性
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作者 杨灿 李金贵 +3 位作者 何佳俊 苗艳龙 赵梓翔 方允樟 《材料科学》 2024年第4期390-396,共7页
本研究采用单辊快淬法制备Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金薄带,在550℃条件下进行快速张应力退火,盘绕制成实验所需的纳米晶环形磁芯样品。对磁芯样品缠绕线圈,使用示波器观测磁芯对通电导线产生的交变环向磁场的感生电压响应;使用阻抗... 本研究采用单辊快淬法制备Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金薄带,在550℃条件下进行快速张应力退火,盘绕制成实验所需的纳米晶环形磁芯样品。对磁芯样品缠绕线圈,使用示波器观测磁芯对通电导线产生的交变环向磁场的感生电压响应;使用阻抗分析仪测量磁芯对直流导线的巨磁阻抗响应,研究张应力对纳米晶环形磁芯磁性能影响。结果表明,退火应力影响环形磁芯对交变电流响应的灵敏度和线性度,当应力低于80.63 MPa时线性度低于99.9%,而灵敏度随着应力的增大逐渐下降。随着退火应力增大,环形磁芯对直流电流的阻抗响应的灵敏度持续下降,线性区间逐渐向强磁场方向移动。退火应力对环形磁芯的磁性能有重大影响,本研究对优化环形磁芯磁性能具有指导意义。 展开更多
关键词 纳米晶磁芯 应力退火 环形磁芯 巨磁阻抗
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消除应力退火后磁感强度仍保持优良的无取向电磁钢板
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作者 王杰(摘译) 潘妮(摘译) 《电工钢》 CAS 2024年第4期58-62,共5页
热轧的精轧温度为850~950℃,精轧最终道次轧辊的“异转速率”在1%以上,因剪切变形的强化使轧辊和钢板表面的摩擦产生了特异的金属流动变形,因此在钢板的表面层(表面~1/4 t)部位的{100}<001>取向度在6以上,{223}<252>方位取... 热轧的精轧温度为850~950℃,精轧最终道次轧辊的“异转速率”在1%以上,因剪切变形的强化使轧辊和钢板表面的摩擦产生了特异的金属流动变形,因此在钢板的表面层(表面~1/4 t)部位的{100}<001>取向度在6以上,{223}<252>方位取向度在6以下。测定出钢板全周方向的平均磁感B_(50),设消除应力退火前磁感为B_(A),消除应力退火后磁感为B_(B),其B_(B)/B_(A)在0.970以上,磁性能仍保持优良。 展开更多
关键词 轧辊的“异转速率” {100}<001>方位 消除应力退火 保持高磁感
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焦耳-应力退火对Co基薄带巨磁阻抗的影响
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作者 张树玲 甘志颖 +2 位作者 刘慧娴 高露露 丁文捷 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期1154-1158,共5页
采用焦耳-应力退火处理了Co_(83.2)Fe_(5.2)Si_(8.8)B_(2.8)非晶薄带,利用阻抗分析仪和磁光克尔效应显微镜分析了焦耳-应力退火前后Co基薄带的巨磁阻抗效应和磁畴结构。结果表明,经焦耳-应力退火后,薄带的GMI效应得到提高,24.5 MPa焦耳... 采用焦耳-应力退火处理了Co_(83.2)Fe_(5.2)Si_(8.8)B_(2.8)非晶薄带,利用阻抗分析仪和磁光克尔效应显微镜分析了焦耳-应力退火前后Co基薄带的巨磁阻抗效应和磁畴结构。结果表明,经焦耳-应力退火后,薄带的GMI效应得到提高,24.5 MPa焦耳-应力退火后,0.4 MHz时,薄带的最大阻抗变化率达到47.6%,1 MHz时,其磁场响应灵敏度达到280.2%/(kA/m)。磁畴观察发现,随退火过程中拉应力的施加,薄带表层横向带状畴内部逐渐形成细小纵向畴,同时横向带状畴逐渐向纵向偏转,表明对于具有负磁滞伸缩系数的Co基薄带,焦耳-应力退火可以促进薄带内衍生纵向细畴,且纵向拉应力的施加,增强了薄带的纵向各向异性。因此,焦耳-应力退火改善了薄带的低频纵向驱动GMI效应,磁场响应灵敏度也大幅度提高。 展开更多
关键词 应力退火 巨磁阻抗效应 Co基薄带 磁化
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近居里温度拉应力退火对Co80Fe5Mo2Si10B3合金软磁性能的影响
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作者 刘通 王月 《北华大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第2期260-263,共4页
在热处理过程中,对非晶软磁合金施加定向磁场或应力可以使其产生定向的轴向磁各向异性,这类轴向磁各向异性可以提高非晶软磁合金在特定方向上的软磁性能,尤其对提高磁导率有着显著作用.以Co80Fe5Mo2Si10B3非晶合金条带为研究对象,测定... 在热处理过程中,对非晶软磁合金施加定向磁场或应力可以使其产生定向的轴向磁各向异性,这类轴向磁各向异性可以提高非晶软磁合金在特定方向上的软磁性能,尤其对提高磁导率有着显著作用.以Co80Fe5Mo2Si10B3非晶合金条带为研究对象,测定居里温度,并在近居里温度研究拉应力退火对软磁性能的影响:退火温度240℃,拉应力0~350 MPa,保温时间30~120 min.结果表明:近居里温度拉应力退火可以有效提升合金的软磁性能,并且随着保温时间的增加,最大磁导率μm随之升高. 展开更多
关键词 非晶合金 软磁材料 应力退火 磁各向异性退火
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去应力退火对激光增材制造纯钛的影响
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作者 颜瑜 刘梓杰 +1 位作者 张春雨 陈贤帅 《世界有色金属》 2023年第18期151-154,共4页
通过激光增材制造工艺制备了TA1纯钛试样,利用X射线应力测定仪、万能材料试验机等分析手段,试验对比分析了不同温度和时间的去应力退火工艺对试样残余应力、力学性能、断口形貌、显微组织和硬度的影响。结果表明,经去应力退火后,残余应... 通过激光增材制造工艺制备了TA1纯钛试样,利用X射线应力测定仪、万能材料试验机等分析手段,试验对比分析了不同温度和时间的去应力退火工艺对试样残余应力、力学性能、断口形貌、显微组织和硬度的影响。结果表明,经去应力退火后,残余应力值大幅度下降,拉伸强度及屈服强度降低,断后伸长率提高;显微组织和硬度值变化不大。最后得出,退火温度595℃,保温时间25min,炉冷至50℃空冷的真空去应力退火制度,既能大幅度消除内应力,又能使试件拥有较为优异的抗拉强度、塑性和硬度。 展开更多
关键词 激光增材制造 TA1纯钛 应力退火 残余应力 力学性能
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论析去应力退火对07MnMoVR钢微观组织与性能的影响
6
作者 秦川 《中国科技期刊数据库 工业A》 2023年第7期188-191,共4页
通过相对科学且系统的试验研究,也可以更为深层次的了解到去应力退火对07MnMoVR钢微观组织与性能,有着非常深远且全面的影响。如果想要真正意义上地顺应现代社会多样化的发展趋势,也应该进一步地改善在以往工作中的制约性因素。也正是... 通过相对科学且系统的试验研究,也可以更为深层次的了解到去应力退火对07MnMoVR钢微观组织与性能,有着非常深远且全面的影响。如果想要真正意义上地顺应现代社会多样化的发展趋势,也应该进一步地改善在以往工作中的制约性因素。也正是在这样的大前提条件下,本文才有针对性地从去应力退火的简要概述、07MnMoVR钢的试验方法应用与分析、去应力退火对07MnMoVR钢微观组织与性能的影响方法分析,三个角度进行了论述以期带动我国相关行业市场竞争能力的发展。 展开更多
关键词 应力退火 07MnMoVR钢 微观组织 性能
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去应力退火对Q690D焊接接头力学性能影响研究
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作者 李放 《智能制造》 2023年第3期57-62,共6页
为研究去应力退火工艺对调质态Q690D焊接件力学性能的影响程度,进行焊条电弧焊和气保焊2种焊接方法焊接接头的去应力退火对比试验,结合拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、接头硬度测试和金相分析试验结果进行了对比研究。结果表明:较低去... 为研究去应力退火工艺对调质态Q690D焊接件力学性能的影响程度,进行焊条电弧焊和气保焊2种焊接方法焊接接头的去应力退火对比试验,结合拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、接头硬度测试和金相分析试验结果进行了对比研究。结果表明:较低去应力退火温度500℃下,Q690D焊接接头焊缝区和热影响区都发生了不同程度的软化;不同热输入焊接接头去应力退火后抗拉强度均有一定程度的降低;两种焊接方法焊接的接头退火前后弯曲测试均无裂纹;不同热输入焊接接头退火后的焊缝区的冲击功大幅下降,气保焊焊接接头焊缝区的冲击功下降更明显,测试结果低于标准值。 展开更多
关键词 应力退火 Q690D钢 焊接接头
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真空去应力退火对TC18钛合金残余应力及组织性能的影响 被引量:19
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作者 张尧武 曾卫东 +2 位作者 史春玲 康超 彭雯雯 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2780-2785,共6页
在不同温度和时间下对TC18钛合金进行真空去应力退火处理,研究TC18钛合金真空去应力退火前后力学性能及残余应力的变化规律,观察去应力退火后的金相组织和拉伸断口形貌。结果表明:经真空去应力退火后,TC18钛合金的抗拉强度和屈服强度降... 在不同温度和时间下对TC18钛合金进行真空去应力退火处理,研究TC18钛合金真空去应力退火前后力学性能及残余应力的变化规律,观察去应力退火后的金相组织和拉伸断口形貌。结果表明:经真空去应力退火后,TC18钛合金的抗拉强度和屈服强度降低,冲击韧性、断裂韧性、伸长率和断面收缩率提高;残余应力消除效果显著;随着退火温度的升高,合金显微组织呈现规律性变化;当温度达到650℃以上时,α相明显减少,亚稳定β相显著增加,导致其强度下降,与力学性能测试结果相吻合;合金塑性提高,与断口形貌分析一致;最后,得到TC18钛合金的真空去应力退火制度为600~650℃和1~4h。 展开更多
关键词 TC18钛合金 残余应力 真空去应力退火 显微组织 力学性能
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真空去应力退火对TC21钛合金残余应力的影响 被引量:9
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作者 康超 曾卫东 +1 位作者 张尧武 史春玲 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2011年第16期154-156,共3页
采用盲孔法测定了TC21钛合金在不同真空去应力退火理制度下的残余应力,真空去应力退火温度分别为500、550、600和650℃,退火时间分别为2 h和4 h。结果表明:随退火温度升高、时间延长,残余应力呈明显下降趋势。600℃保温2 h后空冷的残余... 采用盲孔法测定了TC21钛合金在不同真空去应力退火理制度下的残余应力,真空去应力退火温度分别为500、550、600和650℃,退火时间分别为2 h和4 h。结果表明:随退火温度升高、时间延长,残余应力呈明显下降趋势。600℃保温2 h后空冷的残余应力降幅达到80%,约为34 MPa,与显微组织分析相吻合。因此,TC21合金最佳热处理制度为加热至600℃保温2 h后空冷。 展开更多
关键词 TC21 真空去应力退火 残余应力 盲孔法 显微组织
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去应力退火对金属橡胶损耗因子的影响 被引量:5
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作者 赵程 罗昆 李响 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2011年第12期79-80,共2页
探讨了去应力退火对304金属橡胶静态、动态损耗因子的影响。结果表明:304金属橡胶去应力退火前、后的静态损耗因子均高于动态损耗因子,分别为3.8%、6.4%;去应力退火工艺显著改变金属橡胶的静态、动态损耗因子;去应力退火后304金属橡胶... 探讨了去应力退火对304金属橡胶静态、动态损耗因子的影响。结果表明:304金属橡胶去应力退火前、后的静态损耗因子均高于动态损耗因子,分别为3.8%、6.4%;去应力退火工艺显著改变金属橡胶的静态、动态损耗因子;去应力退火后304金属橡胶的静态、动态损耗因子分别提高10.0%、7.1%。 展开更多
关键词 304金属橡胶 应力退火 损耗因子
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低温去应力退火对方管角部力学性能的影响 被引量:4
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作者 赵乾 朱伏先 +1 位作者 石俊红 金镛 《钢管》 CAS 2005年第4期12-16,共5页
以辊挤压Q345方管为研究对象,比较分析了低温去应力退火前后其边部和角部力学性能的变化规律,发现250~300℃的低温去应力退火可显著降低方管角部屈强比,其综合使用性能提高。提出了改进方管生产工艺的一些新思路。
关键词 方管角部 低温去应力退火 力学性能 影响 研究
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焊接件去应力退火工艺参数试验 被引量:7
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作者 张艾丽 刘志斌 关伟宏 《汽轮机技术》 EI 北大核心 2000年第4期251-253,共3页
通过对焊接件去应力退火工艺参数实验研究 ,最佳去应力退火保温时间系数为 2 .4min/mm~3min/mm ,此工艺参数的实验研究成功为焊接件去应力退火保温时间的合理计算提供了依据。
关键词 应力退火 参数 焊接件 热处理
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无限冷硬球铁轧辊去应力退火温度的确定 被引量:2
13
作者 翟启杰 王溪 +1 位作者 严奕仪 余艳卿 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期360-361,共2页
通过比较无限冷硬球铁轧辊经过不同温度退火处理后组织和硬度的变化,测定了该材质在凝固和冷却过程中的铸造应力,在此基础上提出了无限冷硬球铁轧辊去应力退火处理的温度为400℃左右.
关键词 轧辊 退火 无限冷硬球铁 应力退火 热处理
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P460NL1钢制球罐焊后消除应力退火工艺研究 被引量:2
14
作者 李友 杨成刚 李强 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期32-34,共3页
通过热模拟方法使试样获得焊接热影响区的粗晶组织 ,然后将模拟试样加工成标准夏氏冲击试样 ,经 5 0 0、5 2 0、5 5 0、5 80、6 0 0、6 2 0、6 5 0℃等 7个不同温度进行去应力退火。通过对冲击试样所做的冲击韧度的测定 ,金相组织的观... 通过热模拟方法使试样获得焊接热影响区的粗晶组织 ,然后将模拟试样加工成标准夏氏冲击试样 ,经 5 0 0、5 2 0、5 5 0、5 80、6 0 0、6 2 0、6 5 0℃等 7个不同温度进行去应力退火。通过对冲击试样所做的冲击韧度的测定 ,金相组织的观察以及配合断口扫描与探针分析 ,发现该钢在 5 80~ 6 0 0℃温度区间存在再热脆化的倾向。经试验测定和分析认为 ,在 5 5 0± 15℃温度下进行去应力退火 ,可有效地去除残余应力 ,并能保证各项力学性能指标符合设计要求。 展开更多
关键词 焊接热影响区 回火脆化 热模拟 焊后热处理 消除应力退火 钢制球罐
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应力退火对Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9纳米晶合金磁性能的影响 被引量:1
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作者 支起铮 陈文智 +1 位作者 刘静雅 何开元 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期221-224,共4页
采用一种新的退火方式,将 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金薄带在铜环上卷绕成铁芯,研究在这种方式的退火过程中 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金薄带晶化时产生的张应力对其磁性的影响.结果表明:与普通退火相比,这种张应... 采用一种新的退火方式,将 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金薄带在铜环上卷绕成铁芯,研究在这种方式的退火过程中 Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9合金薄带晶化时产生的张应力对其磁性的影响.结果表明:与普通退火相比,这种张应力使退火后合金的剩磁 Br 明显下降(最低为0.22T),形成的感生磁各向异性的易轴垂直于张应力的方向.这种横向感生磁各向异性起因于纳米 bcc Fe(Si)晶粒内通过内应力和负的磁滞伸缩引起的磁弹性作用. 展开更多
关键词 金属材料 Fe-Cu-Nb-Si-B纳米晶合金 磁性 应力退火
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离心复合铸铁管消除铸造应力退火的研究 被引量:1
16
作者 吴春京 胡汉起 +2 位作者 沈定钊 费筱萍 李俊章 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 1993年第7期14-17,共4页
外层为镶硬铸铁,内层为珠光体型球铁的离心铸造复合管件,在消除铸造应力退火过程中,其应力的变化是不同于单一材质铸管的.在退火保温的初期,内层珠光体的部分分解,使宏观的铸造残留应力较快地减小.继续延长保温时间,当外层珠光体部分分... 外层为镶硬铸铁,内层为珠光体型球铁的离心铸造复合管件,在消除铸造应力退火过程中,其应力的变化是不同于单一材质铸管的.在退火保温的初期,内层珠光体的部分分解,使宏观的铸造残留应力较快地减小.继续延长保温时间,当外层珠光体部分分解时,则使管件的宏观残留应力增大.本文所述离心复合管件,消除其残留应力的最佳退火工艺为:450℃保温6小时炉冷.探讨了晶粒内应力变化的原因. 展开更多
关键词 离心复合铸管 消除应力退火 铸铁件
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消除应力退火对半工艺电工钢组织和磁性能的影响 被引量:1
17
作者 李月兰 施立发 +1 位作者 裴英豪 丁萍 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第3期220-223,共4页
为改善半工艺电工钢产品的磁性能,借助NIM2000E电工钢交流磁性能测量系统,采用方圈测量方法研究消除应力退火工艺对半工艺电工钢磁性能、组织的影响。结果表明:在760~790℃×2 h退火时,组织为粗大均匀的等轴铁素体晶粒,平均晶粒尺... 为改善半工艺电工钢产品的磁性能,借助NIM2000E电工钢交流磁性能测量系统,采用方圈测量方法研究消除应力退火工艺对半工艺电工钢磁性能、组织的影响。结果表明:在760~790℃×2 h退火时,组织为粗大均匀的等轴铁素体晶粒,平均晶粒尺寸在200μm左右,铁损P1.5/50小于3.5 W/kg,磁感应强度B50高于1.70 T,对应的磁导率μ1.0高于12.57 mH/m。 展开更多
关键词 消除应力退火 磁性能 半工艺电工钢
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304金属橡胶去应力退火工艺 被引量:1
18
作者 赵程 罗昆 李响 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2011年第6期180-182,共3页
探讨304金属橡胶去应力退火工艺研究,结果表明:去应力退火工艺显著改变金属橡胶的静态、动态损耗因子;退火温度、退火时间、金属橡胶密度以及冷却方式对金属橡胶静态、动态损耗因子影响的主次顺序存在较大差异;304金属橡胶去应力退火优... 探讨304金属橡胶去应力退火工艺研究,结果表明:去应力退火工艺显著改变金属橡胶的静态、动态损耗因子;退火温度、退火时间、金属橡胶密度以及冷却方式对金属橡胶静态、动态损耗因子影响的主次顺序存在较大差异;304金属橡胶去应力退火优组合为退火温度270℃,退火时间25m,密度1.6 g/cm^3,水冷(应为油冷),为金属橡胶的应用提供参考。 展开更多
关键词 振动与波 304金属橡胶 应力退火 工艺研究
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304MR去应力退火工艺参数优化评价方法探讨 被引量:1
19
作者 罗昆 赵程 李响 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第18期223-224,共2页
探讨了304金属橡胶去应力退火工艺参数优化的评价方法。结果表明:有必要探讨以动态损耗因子变化作为评价指标的金属橡胶退火工艺优化;密度是金属橡胶动态损耗因子变化的最大影响因素,是制订金属橡胶工艺参数优化的一个应优先确定的因素。
关键词 304金属橡胶 应力退火工艺参数优化 动态损耗因子
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管端缩口及去应力退火工艺研究 被引量:4
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作者 骆敬辉 宋佳芮 侯振宇 《天津冶金》 CAS 2014年第2期14-17,21,共5页
通过对管体进行整体缩径的方式摸索不同规格的管端缩口工艺,得出了缩径前后的物理参数变化,为了消除残余应力,以试验的方式研究了去应力退火的工艺。
关键词 缩口 残余应力 应力退火
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