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题名水下生产系统清管方案研究
被引量:5
- 1
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作者
郑利军
王春升
郭宏
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机构
中海油研究总院
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出处
《化工设备与管道》
CAS
2013年第5期79-81,共3页
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基金
国家科技重大专项课题(No.2011ZX05026-003)
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文摘
随着深海油气田的开发,水下生产系统将得到越来越广泛的应用。水下生产系统清管方案作为水下生产系统设计的重要组成部分,在设计初期就应充分论证,以确保油气田安全、经济开发。介绍了国外水下生产系统典型的清管方案(包括双海管环路清管方案;单海管水下发球、水上收球方案;单海管水下发、收球方案),总结分析了各清管方案的应用情况,从初始投资、推动清管球的动力、流动安全、收发球作业等方面,对各清管方案的优缺点进行了探讨,提出了水下生产系统清管方案制定建议,对采用水下生产系统进行油气田开发的工程项目具有一定的参考意义。
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关键词
水下生产系统
管道
清管方案
流动安全
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Keywords
subsea production system
pipeline
pipeline cleaning scheme
flow assurance
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分类号
TQ055.8
[化学工程]
TH17
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名流花16-2油田海底管道清管方案优化研究
被引量:2
- 2
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作者
陈海宏
李清平
姚海元
孙译徵
李焱
伍壮
李丹
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机构
天然气水合物国家重点实验室
中海油研究总院有限责任公司
中海石油(中国)有限公司深圳分公司
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出处
《中国海上油气》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期188-193,共6页
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基金
国家自然科学基金联合基金重点支持项目“深水油气及水合物开采过程中水合物堵塞监测及控制机理研究(编号:U21B2065)”
中海石油(中国)有限公司科研课题“海底多相混输管道工艺模拟软件集成(编号:2021-YXKJ-006)”部分研究成果。
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文摘
流花16-2油田投产初期,海底管道按原规划需每5天实施一次清管作业,但现场每次清出的含蜡杂质较少。为保证清管作业的安全,清管时需将海底管道输量由4957 Sm^(3)/d降低至4512 Sm^(3)/d,高频次的降产清管作业造成油田产量过多牺牲。为了在保障油田安全生产的前提下实现提质增效,选取冬季典型工况,对流花16-2油田海底管道清管方案开展优化研究。结合各软件的优点,选用OLGA软件模拟流花16-2油田海底管道清管时管道沿线温度、压力变化规律,选用Pipeflo软件模拟稳态工况下管道沿线温度、压力分布情况,选用TUWAX软件预测管道内蜡沉积规律。结果表明:流花16-2油田海底管道冬季运行时,距离海管入口约19.7 km处开始结蜡;该油田需要清管的条件为海底管道已连续运行10天未实施清管作业或在产量未增加的情况下海底管道入口压力的增幅长时间超出0.05 MPa且呈继续增长的趋势;选取2 m/s作为清管器运行速度最大值,要求清管流量应不超过7500 Sm^(3)/d,现场原采用的“清管需减产”方案可优化为“清管不减产”方案,即清管时,按照流花16-2油田当前产液量4957 Sm^(3)/d,无需降低各井口总产液量,只需将发球置换泵流量由2640 Sm^(3)/d调整为2543 Sm^(3)/d。本研究为类似油田海底管道合理清管方案的制定提供了参考。
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关键词
流花16-2油田
海底管道
蜡沉积
清管方案
数值模拟
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Keywords
LH16-2 oilfield
submarine pipeline
wax deposition
pigging scheme
numerical simulation
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分类号
TE832
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名鲁宁输油管道最佳经济清管周期方案的选择
被引量:2
- 3
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作者
李勇
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机构
中石化管道储运分公司
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出处
《能源技术》
2004年第4期178-180,共3页
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文摘
针对鲁宁输油管道机械清管后的基本运行工况,对三种不同清管周期方案进行计算和分析,并根据对输油电耗的经济对比,提出采用最佳清管方案,提高输油管道的运行效率。
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关键词
管道输油
清管方案
分析
节电效果
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分类号
TE832
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名起伏地形湿气管道清管策略分析与研究
被引量:1
- 4
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作者
刁永强
李俊楠
高红松
张亚明
杨晓东
刘斌
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机构
中国石油华北油田公司二连分公司
中国石油华北油田公司第五采油厂
中国石油华北油田公司办公室
中国石油渤海钻探第二钻井工程分公司
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出处
《石油工程建设》
2020年第5期21-24,50,共5页
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文摘
某油田经三相分离器分离出的湿气(伴生气)通过管道运送至中央处理厂进行深度处理,通过模拟发现下游生产分离器不能处理清管过程中产生的积液。针对这一问题,对影响管内积液量的因素进行了分析,对4种不同的吹扫和清管方案进行了模拟,最后得到合理的清管方案:先保持稳定运行1 d,随后将输量从4500 m^3/h增加到6500 m^3/h,在下入清管器同时将管道出口压力提高到5 MPa,并将输量恢复到4500 m^3实施清管作业。该方案使管内积液量大幅降低,同时保证了吹扫和清管过程中出口段塞量小于生产分离的有效工作容积,为现场的清管作业提供了技术支撑。
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关键词
湿气管道
吹扫清管方案
吹扫清管周期
OLGA软件
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Keywords
associated pipeline
pigging and purging scheme
period
OLGA software
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分类号
TE832
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名清管段塞预防技术在海底混输管道上的应用
被引量:2
- 5
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作者
李鹏程
唱永磊
颜筱函
李根
臧洪龙
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机构
中海石油(中国)有限公司北京研究中心
青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司
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出处
《石油工程建设》
2020年第5期5-7,共3页
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基金
国家科技重大专项课题“深水油气田流动安全保障技术”(2016ZX05028-004)。
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文摘
在对天然气凝析液海底混输管道进行清管时,清管段塞会对下游的生产工艺流程产生一定的冲击。通过采用OLGA软件对某海管不同输量工况下管输压降及管内滞液量进行预测,制订出如下清管方案:在清管前通过增加生产井数量或调大采油树油嘴以增加海管的输量,降低管内的滞液量;清管器发出后,再关闭部分生产井或减小油嘴开度,以减慢清管器的行驶速度,从而减小管内积液,达到减小清管段塞和延长清管段塞泄放时间的目的。研究表明:该方案可将段塞容积减小至58 m^3,同时段塞流量降低至以平均输量工况清管时的45%,满足了段塞容积小于平台上段塞流捕集器的有效储存容积(60 m^3)的要求。
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关键词
海底混输管道
清管方案
段塞容积
OLGA软件
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Keywords
multiphase subsea pipeline
pigging scheme
slug volume
OLGA software
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分类号
TE973.92
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名航煤管道清管工程中存在的问题分析
- 6
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作者
吴平
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机构
中航油福建分公司
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出处
《油气储运》
CAS
北大核心
2003年第8期47-50,共4页
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文摘
针对福州长乐机场航空煤油管道出现锈渣严重堵塞过滤器的现象,制定了具体的通球清管方案。介绍了管道扫油排空、收发球筒安装以及通球、扫线、清管的具体实施过程,对该实施过程中存在的问题进行了分析,提出了相应的改进措施。
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关键词
航空煤油
输油管道
清管工程
问题分析
清管方案
管道设计
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Keywords
jet fuel,products pipeline,pigging,case analysis
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分类号
V312
[航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TE973
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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