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基于脆性开裂模型的钢筋混凝土锈裂过程细观数值模拟
被引量:
4
1
作者
吴萍
杜坤
+2 位作者
徐亦冬
陈伟
胡雷
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第8期2372-2377,共6页
基于混凝土脆性开裂模型,对钢筋混凝土锈胀开裂的演化过程进行了细观数值模拟。模拟结果显示,脆性开裂模型可以使模拟结果生成裂纹分布图形,从而直观的表征锈胀裂缝的产生、扩展情况。裂缝起裂位置垂直于最大位移加载方向,在最接近界面...
基于混凝土脆性开裂模型,对钢筋混凝土锈胀开裂的演化过程进行了细观数值模拟。模拟结果显示,脆性开裂模型可以使模拟结果生成裂纹分布图形,从而直观的表征锈胀裂缝的产生、扩展情况。裂缝起裂位置垂直于最大位移加载方向,在最接近界面层的位置首先产生裂缝,并通过脆弱的界面层绕过骨料,向保护层边缘扩展,最终贯通保护层。模拟结果与实测锈胀裂缝分布较为一致,表明基于脆性开裂模型的细观模拟计算可靠。
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关键词
脆性开裂
模型
锈胀
开裂
裂纹演化
裂纹分布
细观数值模拟
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职称材料
硅酸盐夹杂在集装箱底侧梁脆性开裂过程中的作用
被引量:
3
2
作者
李南
王春芳
+1 位作者
罗志强
李继康
《冶金分析》
CAS
北大核心
2019年第1期21-27,共7页
某集装箱底侧梁在正常使用过程中发生开裂,事故发生时箱内载重未超过箱体允许的承重极限。通过对开裂的底侧梁进行化学成分光谱分析、拉伸及冲击性能测试、梁正常部位及断口毗邻区域金相检验、断口分析以及夹杂物综合分析等,分析了底侧...
某集装箱底侧梁在正常使用过程中发生开裂,事故发生时箱内载重未超过箱体允许的承重极限。通过对开裂的底侧梁进行化学成分光谱分析、拉伸及冲击性能测试、梁正常部位及断口毗邻区域金相检验、断口分析以及夹杂物综合分析等,分析了底侧梁开裂的原因,研究并解释了夹杂物在开裂过程中所起的作用。检验及分析结果表明,底侧梁钢板强韧性低下,且表面脱碳,存在表面强度进一步低于基体的现象,在服役过程中导致裂纹易于在表面萌生。酸溶铝(Als)含量极低,这也导致钢板存在较高的韧脆转变温度,服役过程中存在较大的安全隐患。同时钢板内存在大量大尺寸的MnO-SiO2-Al2O3系和CaO-SiO2-Al2O3系硅酸盐塑性夹杂,该夹杂在热加工过程中被严重拉长,分布于晶界和晶内,严重破坏了钢材基体连续性,导致其强韧性低下并促进了裂纹的扩展。服役过程中底侧梁R角处作为应力集中部位首先发生开裂,进而裂纹以沿晶+穿晶解理的方式快速扩展,最终脆性开裂。
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关键词
集装箱底侧梁
脆性开裂
硅酸盐夹杂
沿晶
开裂
解理
开裂
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职称材料
Cr12模具钢表面脆性开裂敏感性的研究
被引量:
5
3
作者
王辉
陈再良
+1 位作者
李平
张金生
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第11期11-13,共3页
用维氏硬度压痕法测量了不同热处理工艺处理后的Cr1 2模具钢的表面脆性开裂敏感性 ,并结合材料力学性能探讨了Cr1 2模具钢热处理工艺与脆性开裂敏感性的关系。试验结果表明 ,Cr1 2模具钢的表面开裂敏感性与材料的硬度、强度、残留奥氏...
用维氏硬度压痕法测量了不同热处理工艺处理后的Cr1 2模具钢的表面脆性开裂敏感性 ,并结合材料力学性能探讨了Cr1 2模具钢热处理工艺与脆性开裂敏感性的关系。试验结果表明 ,Cr1 2模具钢的表面开裂敏感性与材料的硬度、强度、残留奥氏体量和冲击韧度有关。经 1 0 0 0℃、1 0 30℃淬火后冷处理并 2 0 0℃回火的 ,其表面脆性开裂抗力小于在 960℃、1 0 60℃和1 1 0 0℃淬火后冷处理并 2 0 0℃回火的 ,并且呈现表面穿晶裂纹或表面沿晶裂纹。说明了维氏硬度压痕法是一种测定表面开裂敏感性简便易行的方法。
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关键词
敏感性表面
脆性开裂
模具钢
压痕法
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职称材料
中厚钢板冷弯成型时脆性开裂原因分析
被引量:
9
4
作者
吴立新
曾静
张友登
《钢铁研究》
CAS
2004年第6期28-30,共3页
通过对 0 9CuPCrNi钢板冷弯开裂断面扫描电镜观察 ,结合开裂部位金相组织、夹杂、磷偏析等的综合分析 ,认为该钢冷弯开裂属偏析带脆性开裂。钢中存在的较强的磷偏析、层片状分布的MnS夹杂及表面微裂纹三者综合导致了弯背的脆性开裂。
关键词
脆性开裂
磷偏析
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职称材料
螺旋焊管脆性开裂失效分析
被引量:
1
5
作者
董雷云
潘缉悌
+1 位作者
蒋晓东
王志文
《化工机械》
CAS
2000年第2期90-94,共5页
对一起国产低碳钢螺旋焊管的断裂失效进行了分析。通过宏观、微观的检查及化学成分、力学性能的测试,发现是应变时效脆化和蒸汽中残留NaOH碱脆联合作用的结果,并提出了相应的措施。
关键词
低碳钠
螺旋焊管
脆性开裂
废热锅炉
蒸汽管线
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职称材料
CB30铸钢连接圈脆性开裂失效分析
被引量:
1
6
作者
孙银林
《理化检验(物理分册)》
CAS
2012年第10期697-700,703,共5页
对CB30铸造铁素体不锈钢连接圈内浇口产生裂纹的原因进行了分析。结果表明:该零件显微组织中存在马氏体脆性相是导致其脆性开裂的根本原因;通过改进连接圈内浇口结构以及浇铸后铸件的脱壳方式,并延长铸件的退火热处理保温时间,可以有效...
对CB30铸造铁素体不锈钢连接圈内浇口产生裂纹的原因进行了分析。结果表明:该零件显微组织中存在马氏体脆性相是导致其脆性开裂的根本原因;通过改进连接圈内浇口结构以及浇铸后铸件的脱壳方式,并延长铸件的退火热处理保温时间,可以有效地避免环形类CB30铁素体不锈钢铸件的脆性开裂。
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关键词
CB30铸钢
铁素体不锈钢
连接圈
脆性开裂
马氏体
脆性
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职称材料
20~#钢钢管冷拔脆性开裂原因分析
被引量:
1
7
作者
苏祯祺
徐旋旋
+1 位作者
朱文凯
赵宜
《现代冶金》
CAS
2018年第3期4-6,共3页
通过化学成分分析、金相组织检验、扫描电镜及能谱分析等手段,对20~#钢钢管热穿管后产生冷拔脆裂的原因进行了分析。分析结果表明:20~#钢钢管冷拔脆裂是由于钢中氮含量过高,在冷拔过程中产生严重的应变时效现象,导致钢管的强度及硬度升...
通过化学成分分析、金相组织检验、扫描电镜及能谱分析等手段,对20~#钢钢管热穿管后产生冷拔脆裂的原因进行了分析。分析结果表明:20~#钢钢管冷拔脆裂是由于钢中氮含量过高,在冷拔过程中产生严重的应变时效现象,导致钢管的强度及硬度升高,冲击性能大幅度降低,使钢管在冷拔后期及后续生产过程中发生脆性开裂。
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关键词
20#钢钢管
分析实验
冷拔
应变时效
脆性开裂
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职称材料
奥氏体不锈钢制压力容器常温下脆性开裂原因分析
8
作者
徐锋
周龙海
《特种设备安全技术》
2022年第6期16-18,共3页
18-8型奥氏体不锈钢属于亚稳态不锈钢,在冷作成形下会发生形变诱发马氏体相变,使其材料性能有所下降。本文是对奥氏体不锈钢制压力容器在常温下受到外力的冲击下,呈脆性开裂,与奥氏体不锈钢中奥氏体组织向马氏体组织转变而具有的相关性...
18-8型奥氏体不锈钢属于亚稳态不锈钢,在冷作成形下会发生形变诱发马氏体相变,使其材料性能有所下降。本文是对奥氏体不锈钢制压力容器在常温下受到外力的冲击下,呈脆性开裂,与奥氏体不锈钢中奥氏体组织向马氏体组织转变而具有的相关性进行的讨论。
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关键词
18-8型奥氏体不锈钢
形变诱发马氏体
脆性开裂
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职称材料
压力表接头开裂失效分析
9
作者
沈兵
邱一男
《机电产品开发与创新》
2024年第4期208-210,共3页
某配气台设备在使用过程中,06Cr19Ni10材质压力表接头发生了开裂引起气体泄漏。采取了宏观观察、能谱分析以及微观组织分析等检测方法。最后,分析得出压力表接头在氯离子环境下应力腐蚀作用的脆性开裂。为了保证设备的可靠运行,提出了...
某配气台设备在使用过程中,06Cr19Ni10材质压力表接头发生了开裂引起气体泄漏。采取了宏观观察、能谱分析以及微观组织分析等检测方法。最后,分析得出压力表接头在氯离子环境下应力腐蚀作用的脆性开裂。为了保证设备的可靠运行,提出了相应的预防措施。
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关键词
压力表接头
应力腐蚀
脆性开裂
氯离子
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职称材料
冷挤压模具开裂失效分析
被引量:
9
10
作者
卢金斌
张文勇
+2 位作者
张太超
张鬲军
张照军
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2006年第12期70-71,共2页
高速钢模具在使用过程中出现早期开裂。采用光镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对模具材料进行了检测和分析。结果表明,原材料质量差,且在锻打过程中锻打不充分致碳化物呈带状分布、碳化物粗大且棱角状,使得材料力学性能差。模具在随...
高速钢模具在使用过程中出现早期开裂。采用光镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对模具材料进行了检测和分析。结果表明,原材料质量差,且在锻打过程中锻打不充分致碳化物呈带状分布、碳化物粗大且棱角状,使得材料力学性能差。模具在随后使用过程中,由于交变载荷的作用,使碳化物的棱角处应力集中出现裂纹,最终导致模具开裂。
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关键词
模具
碳化物
脆性开裂
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职称材料
高速钢冷挤压凹模开裂失效分析
被引量:
5
11
作者
卢金斌
张太超
+2 位作者
张文勇
张鬲君
张照军
《模具工业》
北大核心
2007年第1期68-70,共3页
采用扫描电镜、光学显微镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对高速钢冷挤压凹模进行了检测和分析。结果表明,原材料质量差,在锻打过程中锻打不充分致碳化物呈带状分布、碳化物粗大且呈棱角状,使材料力学性能差。凹模在使用过程中,由于...
采用扫描电镜、光学显微镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对高速钢冷挤压凹模进行了检测和分析。结果表明,原材料质量差,在锻打过程中锻打不充分致碳化物呈带状分布、碳化物粗大且呈棱角状,使材料力学性能差。凹模在使用过程中,由于交变载荷的作用,使碳化物的棱角处应力集中出现裂纹,最终导致凹模开裂。
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关键词
冷挤压
模具
碳化物
脆性开裂
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职称材料
铸铜合金水龙头阀体开裂原因分析
被引量:
5
12
作者
莫明珍
谭莹
+1 位作者
陈明
曹标
《铸造技术》
CAS
北大核心
2008年第2期236-238,共3页
通过扫描电镜和金相检验方法观察铸铜水龙头阀体裂纹宏观及微观形貌,检测其化学成分、硬度等,探讨水龙头阀体开裂原因。结果表明,水龙头阀体开裂是由于存在过热造成的晶粒粗大、魏氏组织、铸造疏松等缺陷引起的脆性开裂。通过控制浇注温...
通过扫描电镜和金相检验方法观察铸铜水龙头阀体裂纹宏观及微观形貌,检测其化学成分、硬度等,探讨水龙头阀体开裂原因。结果表明,水龙头阀体开裂是由于存在过热造成的晶粒粗大、魏氏组织、铸造疏松等缺陷引起的脆性开裂。通过控制浇注温度,加快冷却速度,可避免裂纹的产生,提高阀体的质量。
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关键词
铸铜合金
水龙头阀体
过热
脆性开裂
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职称材料
2A12铝合金锻坯开裂故障分析
被引量:
3
13
作者
李东东
王影
+2 位作者
王世超
刘涛
林德健
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期81-85,共5页
某产品用2A12铝合金锻坯在生产过程中发生开裂故障。本文对开裂锻坯进行了形貌观察与断口分析,并对比研究了热处理后开裂锻坯、未热处理锻坯和原材料铝棒。结果表明:开裂锻坯上的开裂模式为脆性开裂;开裂锻坯上的裂纹形成于热处理过程,...
某产品用2A12铝合金锻坯在生产过程中发生开裂故障。本文对开裂锻坯进行了形貌观察与断口分析,并对比研究了热处理后开裂锻坯、未热处理锻坯和原材料铝棒。结果表明:开裂锻坯上的开裂模式为脆性开裂;开裂锻坯上的裂纹形成于热处理过程,形成原因应与锻造工艺控制不当导致锻坯在热处理过程中形成的粗晶有关。
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关键词
2A12铝合金
锻坯
开裂
故障
脆性开裂
粗晶
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职称材料
锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管安装阶段环向开裂的原因
被引量:
3
14
作者
田晓
徐慧
+3 位作者
秦承鹏
王理博
曹剑峰
李益民
《机械工程材料》
CSCD
北大核心
2017年第7期105-110,共6页
通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和断口形貌分析等方法,探讨了某电厂2号锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管在安装阶段发生环向开裂的原因。结果表明:对口焊接后,鳍片尾部角焊缝未焊透处存在很大的应力集中,...
通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和断口形貌分析等方法,探讨了某电厂2号锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管在安装阶段发生环向开裂的原因。结果表明:对口焊接后,鳍片尾部角焊缝未焊透处存在很大的应力集中,同时该处出现了马氏体+贝氏体的淬硬组织,显微硬度非常高,在管系拘束应力、焊接残余应力的作用下,裂纹在此萌生;该部位母材的硬度大、塑性差,在横向拉应力作用下裂纹沿管子环向扩展,从而导致管子发生环向脆性开裂。
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关键词
锅炉
水冷壁
15CrMoG钢
淬硬组织
脆性开裂
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职称材料
甲醇输送管道开裂失效分析
被引量:
2
15
作者
许万剑
丁毅
+1 位作者
师红旗
马立群
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011年第11期189-190,共2页
采用宏观形貌分析、化学成分分析、金相显微组织分析、SEM微观形貌分析等手段,对某公司的甲醇输送管道开裂进行了分析。结果表明,甲醇输送管道开裂为脆性开裂,焊接热循环产生的淬火马氏体导致了该管道的开裂。
关键词
甲醇输送管道
淬火马氏体
脆性开裂
原文传递
不锈钢管路接头应力腐蚀开裂失效分析
被引量:
2
16
作者
骆青业
郁焕礼
宋健
《化工设备与管道》
CAS
北大核心
2022年第6期101-105,共5页
管路系统是火箭发动机地面试验以及靶场运载火箭发射重要的地面配套系统,对于设计压力PN≤35MPa,公称通径DN≤32mm的不锈钢管路经常采用航天标准QJ2889中的37°导管连接件,即焊接直通接头、外套螺母以及球型接头组合件。某发射场PN ...
管路系统是火箭发动机地面试验以及靶场运载火箭发射重要的地面配套系统,对于设计压力PN≤35MPa,公称通径DN≤32mm的不锈钢管路经常采用航天标准QJ2889中的37°导管连接件,即焊接直通接头、外套螺母以及球型接头组合件。某发射场PN 23MPa、DN 10mm规格06Cr19Ni10不锈钢氮气管路在使用过程中,管路接头出现介质泄漏现象,通过检查确认为焊接直通接头发生了开裂。为了查明管路接头开裂的原因,采取了宏观观察、能谱分析以及微观组织分析等检测方法。最后,分析得出不锈钢管路接头在氯离子环境下应力腐蚀作用的脆性开裂,应力腐蚀机制为阳极溶解型。为了保证管道系统的可靠运行,提出了相应的预防措施。
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关键词
管路接头
应力腐蚀
脆性开裂
氯离子
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职称材料
N80-1油管在水力压裂作业过程中开裂原因分析
被引量:
1
17
作者
赵映辉
彭朝辉
+1 位作者
陈先富
刘涛
《钢管》
CAS
2015年第4期54-57,共4页
采用断口宏观分析、断口微观分析、金相检验等方法,对N80—1油管在进行油层水力压裂作业过程中发生脆性开裂的原因进行分析。结果表明:内壁存在一条深0.2-0.8mm的芯棒划伤是导致N80—1油管在压裂过程中发生开裂的主要原因;N80—1...
采用断口宏观分析、断口微观分析、金相检验等方法,对N80—1油管在进行油层水力压裂作业过程中发生脆性开裂的原因进行分析。结果表明:内壁存在一条深0.2-0.8mm的芯棒划伤是导致N80—1油管在压裂过程中发生开裂的主要原因;N80—1油管的冲击韧性较低也致使该油管发生脆性开裂。改选用冲击韧性值高的油管进行压裂作业将会降低压裂过程中油管发生脆性开裂的概率。
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关键词
油管
油层水力压裂
芯棒划伤
脆性开裂
冲击韧性
原因分析
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职称材料
猪尾管开裂失效分析
被引量:
1
18
作者
许万剑
丁毅
+1 位作者
师红旗
马立群
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011年第16期194-195,共2页
采用宏观形貌分析、化学成分分析、金相显微组织分析、SEM微观形貌分析等手段,对某公司的猪尾管道开裂进行了分析。结果表明,猪尾管道开裂为沿晶脆性开裂,长期高温服役产生的蠕变孔洞及严重的晶间腐蚀共同导致了该管道的开裂。
关键词
猪尾管道
蠕变孔洞
晶间腐蚀
脆性开裂
原文传递
不锈钢在含氢介质条件下的脆性变化分析
被引量:
3
19
作者
赵雪会
胡志兵
+2 位作者
白真权
田伟
尹成先
《石油矿场机械》
2009年第8期41-46,共6页
分析了具有良好综合力学性能的22Cr不锈钢的氢脆性能、氢致脆断的机理和氢的体积分数对不锈钢氢脆性能的影响程度。阐述了22Cr不锈钢在充氢条件下的强度及韧性变化情况。研究了在阴极保护过程中氢引起的脆性开裂,表明电位的设置是阴极...
分析了具有良好综合力学性能的22Cr不锈钢的氢脆性能、氢致脆断的机理和氢的体积分数对不锈钢氢脆性能的影响程度。阐述了22Cr不锈钢在充氢条件下的强度及韧性变化情况。研究了在阴极保护过程中氢引起的脆性开裂,表明电位的设置是阴极保护系统中最重要的一个参数,并与环境介质有很大的关系。
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关键词
不锈钢
氢脆
脆性开裂
阴极保护
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职称材料
N80钢级油管水力压裂开裂原因分析
被引量:
3
20
作者
赵映辉
彭朝辉
+1 位作者
陈先富
刘涛
《失效分析与预防》
2015年第3期185-189,共5页
N80-1油管在进行油层水力压裂增产作业的过程中发生了脆性开裂,取样分别进行断口宏观分析、断口微观分析、金相检验等方法,对油管脆性开裂的原因进行了系统的分析。试验结果表明:该油管内壁存在一条深0.2~0.8 mm的芯棒划伤是导致该油...
N80-1油管在进行油层水力压裂增产作业的过程中发生了脆性开裂,取样分别进行断口宏观分析、断口微观分析、金相检验等方法,对油管脆性开裂的原因进行了系统的分析。试验结果表明:该油管内壁存在一条深0.2~0.8 mm的芯棒划伤是导致该油管在压裂过程中发生脆性开裂的主要原因。另外,N80-1油管的冲击韧性值较低亦促进该油管发生脆性开裂。改选用冲击韧性值高的油管进行压裂作业将会降低压裂过程中油管发生脆性开裂的概率。
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关键词
N80-1油管
水力压裂
芯棒划伤
脆性开裂
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职称材料
题名
基于脆性开裂模型的钢筋混凝土锈裂过程细观数值模拟
被引量:
4
1
作者
吴萍
杜坤
徐亦冬
陈伟
胡雷
机构
浙江大学宁波理工学院
重庆交通大学土木工程学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第8期2372-2377,共6页
基金
国家自然科学基金(51778577)
浙江省自然科学基金(LY15E080025)
文摘
基于混凝土脆性开裂模型,对钢筋混凝土锈胀开裂的演化过程进行了细观数值模拟。模拟结果显示,脆性开裂模型可以使模拟结果生成裂纹分布图形,从而直观的表征锈胀裂缝的产生、扩展情况。裂缝起裂位置垂直于最大位移加载方向,在最接近界面层的位置首先产生裂缝,并通过脆弱的界面层绕过骨料,向保护层边缘扩展,最终贯通保护层。模拟结果与实测锈胀裂缝分布较为一致,表明基于脆性开裂模型的细观模拟计算可靠。
关键词
脆性开裂
模型
锈胀
开裂
裂纹演化
裂纹分布
细观数值模拟
Keywords
brittle fracture model
corrosion-induced cracking
cracking evolution
cracking distribution
meso-scale numerical simulation
分类号
TU528 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
硅酸盐夹杂在集装箱底侧梁脆性开裂过程中的作用
被引量:
3
2
作者
李南
王春芳
罗志强
李继康
机构
钢铁研究总院
出处
《冶金分析》
CAS
北大核心
2019年第1期21-27,共7页
文摘
某集装箱底侧梁在正常使用过程中发生开裂,事故发生时箱内载重未超过箱体允许的承重极限。通过对开裂的底侧梁进行化学成分光谱分析、拉伸及冲击性能测试、梁正常部位及断口毗邻区域金相检验、断口分析以及夹杂物综合分析等,分析了底侧梁开裂的原因,研究并解释了夹杂物在开裂过程中所起的作用。检验及分析结果表明,底侧梁钢板强韧性低下,且表面脱碳,存在表面强度进一步低于基体的现象,在服役过程中导致裂纹易于在表面萌生。酸溶铝(Als)含量极低,这也导致钢板存在较高的韧脆转变温度,服役过程中存在较大的安全隐患。同时钢板内存在大量大尺寸的MnO-SiO2-Al2O3系和CaO-SiO2-Al2O3系硅酸盐塑性夹杂,该夹杂在热加工过程中被严重拉长,分布于晶界和晶内,严重破坏了钢材基体连续性,导致其强韧性低下并促进了裂纹的扩展。服役过程中底侧梁R角处作为应力集中部位首先发生开裂,进而裂纹以沿晶+穿晶解理的方式快速扩展,最终脆性开裂。
关键词
集装箱底侧梁
脆性开裂
硅酸盐夹杂
沿晶
开裂
解理
开裂
Keywords
bottom side rail of container
brittle fracture
silicate inclusion
intergranular frature
cleavage fracture
分类号
O658.6 [理学—分析化学]
下载PDF
职称材料
题名
Cr12模具钢表面脆性开裂敏感性的研究
被引量:
5
3
作者
王辉
陈再良
李平
张金生
机构
北京机电研究所
出处
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第11期11-13,共3页
文摘
用维氏硬度压痕法测量了不同热处理工艺处理后的Cr1 2模具钢的表面脆性开裂敏感性 ,并结合材料力学性能探讨了Cr1 2模具钢热处理工艺与脆性开裂敏感性的关系。试验结果表明 ,Cr1 2模具钢的表面开裂敏感性与材料的硬度、强度、残留奥氏体量和冲击韧度有关。经 1 0 0 0℃、1 0 30℃淬火后冷处理并 2 0 0℃回火的 ,其表面脆性开裂抗力小于在 960℃、1 0 60℃和1 1 0 0℃淬火后冷处理并 2 0 0℃回火的 ,并且呈现表面穿晶裂纹或表面沿晶裂纹。说明了维氏硬度压痕法是一种测定表面开裂敏感性简便易行的方法。
关键词
敏感性表面
脆性开裂
模具钢
压痕法
Keywords
Bsurface brittle cracking
die steel
Vicker′s hardness method
分类号
TG142.45 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
中厚钢板冷弯成型时脆性开裂原因分析
被引量:
9
4
作者
吴立新
曾静
张友登
机构
武汉钢铁集团公司技术中心
出处
《钢铁研究》
CAS
2004年第6期28-30,共3页
文摘
通过对 0 9CuPCrNi钢板冷弯开裂断面扫描电镜观察 ,结合开裂部位金相组织、夹杂、磷偏析等的综合分析 ,认为该钢冷弯开裂属偏析带脆性开裂。钢中存在的较强的磷偏析、层片状分布的MnS夹杂及表面微裂纹三者综合导致了弯背的脆性开裂。
关键词
脆性开裂
磷偏析
Keywords
embrittlement fracture
phosphorus segregation
分类号
TG111.91 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
螺旋焊管脆性开裂失效分析
被引量:
1
5
作者
董雷云
潘缉悌
蒋晓东
王志文
机构
华东理工大学
出处
《化工机械》
CAS
2000年第2期90-94,共5页
文摘
对一起国产低碳钢螺旋焊管的断裂失效进行了分析。通过宏观、微观的检查及化学成分、力学性能的测试,发现是应变时效脆化和蒸汽中残留NaOH碱脆联合作用的结果,并提出了相应的措施。
关键词
低碳钠
螺旋焊管
脆性开裂
废热锅炉
蒸汽管线
Keywords
Low Carbon Steel,Spirally Welded Tube,Strain Aging Embrittlement,Caustic Embrittlement,Failure
分类号
TK223.11 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
TK229.929 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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职称材料
题名
CB30铸钢连接圈脆性开裂失效分析
被引量:
1
6
作者
孙银林
机构
无锡鹰普精密铸造有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2012年第10期697-700,703,共5页
文摘
对CB30铸造铁素体不锈钢连接圈内浇口产生裂纹的原因进行了分析。结果表明:该零件显微组织中存在马氏体脆性相是导致其脆性开裂的根本原因;通过改进连接圈内浇口结构以及浇铸后铸件的脱壳方式,并延长铸件的退火热处理保温时间,可以有效地避免环形类CB30铁素体不锈钢铸件的脆性开裂。
关键词
CB30铸钢
铁素体不锈钢
连接圈
脆性开裂
马氏体
脆性
Keywords
CB30 casting steel
ferrite stainless steel
connecting ring
brittle cracking
martensiteembrittlement
分类号
TG249.5 [机械工程—精密仪器及机械]
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职称材料
题名
20~#钢钢管冷拔脆性开裂原因分析
被引量:
1
7
作者
苏祯祺
徐旋旋
朱文凯
赵宜
机构
中天钢铁集团有限公司
出处
《现代冶金》
CAS
2018年第3期4-6,共3页
文摘
通过化学成分分析、金相组织检验、扫描电镜及能谱分析等手段,对20~#钢钢管热穿管后产生冷拔脆裂的原因进行了分析。分析结果表明:20~#钢钢管冷拔脆裂是由于钢中氮含量过高,在冷拔过程中产生严重的应变时效现象,导致钢管的强度及硬度升高,冲击性能大幅度降低,使钢管在冷拔后期及后续生产过程中发生脆性开裂。
关键词
20#钢钢管
分析实验
冷拔
应变时效
脆性开裂
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
TG356.11 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
奥氏体不锈钢制压力容器常温下脆性开裂原因分析
8
作者
徐锋
周龙海
机构
上海南汇压力容器厂有限公司
上海市浦东新区特种设备监督检验所
出处
《特种设备安全技术》
2022年第6期16-18,共3页
文摘
18-8型奥氏体不锈钢属于亚稳态不锈钢,在冷作成形下会发生形变诱发马氏体相变,使其材料性能有所下降。本文是对奥氏体不锈钢制压力容器在常温下受到外力的冲击下,呈脆性开裂,与奥氏体不锈钢中奥氏体组织向马氏体组织转变而具有的相关性进行的讨论。
关键词
18-8型奥氏体不锈钢
形变诱发马氏体
脆性开裂
分类号
TH49 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
压力表接头开裂失效分析
9
作者
沈兵
邱一男
机构
北京特种工程设计研究院
出处
《机电产品开发与创新》
2024年第4期208-210,共3页
文摘
某配气台设备在使用过程中,06Cr19Ni10材质压力表接头发生了开裂引起气体泄漏。采取了宏观观察、能谱分析以及微观组织分析等检测方法。最后,分析得出压力表接头在氯离子环境下应力腐蚀作用的脆性开裂。为了保证设备的可靠运行,提出了相应的预防措施。
关键词
压力表接头
应力腐蚀
脆性开裂
氯离子
Keywords
Pressure gauge joint
Stress corrosion
Brittle cracking
Chloridion
分类号
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
冷挤压模具开裂失效分析
被引量:
9
10
作者
卢金斌
张文勇
张太超
张鬲军
张照军
机构
中原工学院材料与化学工程系
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2006年第12期70-71,共2页
文摘
高速钢模具在使用过程中出现早期开裂。采用光镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对模具材料进行了检测和分析。结果表明,原材料质量差,且在锻打过程中锻打不充分致碳化物呈带状分布、碳化物粗大且棱角状,使得材料力学性能差。模具在随后使用过程中,由于交变载荷的作用,使碳化物的棱角处应力集中出现裂纹,最终导致模具开裂。
关键词
模具
碳化物
脆性开裂
Keywords
die
carbides
brittle cracking
分类号
TG162.4 [金属学及工艺—热处理]
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职称材料
题名
高速钢冷挤压凹模开裂失效分析
被引量:
5
11
作者
卢金斌
张太超
张文勇
张鬲君
张照军
机构
中原工学院材料与化学工程学院
出处
《模具工业》
北大核心
2007年第1期68-70,共3页
文摘
采用扫描电镜、光学显微镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对高速钢冷挤压凹模进行了检测和分析。结果表明,原材料质量差,在锻打过程中锻打不充分致碳化物呈带状分布、碳化物粗大且呈棱角状,使材料力学性能差。凹模在使用过程中,由于交变载荷的作用,使碳化物的棱角处应力集中出现裂纹,最终导致凹模开裂。
关键词
冷挤压
模具
碳化物
脆性开裂
Keywords
cold extrusion
die
carbide
brittle fissuring
分类号
TG376.3 [金属学及工艺—金属压力加工]
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职称材料
题名
铸铜合金水龙头阀体开裂原因分析
被引量:
5
12
作者
莫明珍
谭莹
陈明
曹标
机构
广东出入境检验检疫局技术中心
出处
《铸造技术》
CAS
北大核心
2008年第2期236-238,共3页
文摘
通过扫描电镜和金相检验方法观察铸铜水龙头阀体裂纹宏观及微观形貌,检测其化学成分、硬度等,探讨水龙头阀体开裂原因。结果表明,水龙头阀体开裂是由于存在过热造成的晶粒粗大、魏氏组织、铸造疏松等缺陷引起的脆性开裂。通过控制浇注温度,加快冷却速度,可避免裂纹的产生,提高阀体的质量。
关键词
铸铜合金
水龙头阀体
过热
脆性开裂
Keywords
Cast copper alloy
Tap valve
Overheat
Brittle crack
分类号
TG245 [金属学及工艺—铸造]
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职称材料
题名
2A12铝合金锻坯开裂故障分析
被引量:
3
13
作者
李东东
王影
王世超
刘涛
林德健
机构
中国运载火箭技术研究院
航天材料及工艺研究所
出处
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期81-85,共5页
文摘
某产品用2A12铝合金锻坯在生产过程中发生开裂故障。本文对开裂锻坯进行了形貌观察与断口分析,并对比研究了热处理后开裂锻坯、未热处理锻坯和原材料铝棒。结果表明:开裂锻坯上的开裂模式为脆性开裂;开裂锻坯上的裂纹形成于热处理过程,形成原因应与锻造工艺控制不当导致锻坯在热处理过程中形成的粗晶有关。
关键词
2A12铝合金
锻坯
开裂
故障
脆性开裂
粗晶
Keywords
2A12 aluminum alloy, Forging stock, Crack trouble, Brittle facture, Coarse-grain
分类号
TG146.2 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管安装阶段环向开裂的原因
被引量:
3
14
作者
田晓
徐慧
秦承鹏
王理博
曹剑峰
李益民
机构
西安热工研究院有限公司
出处
《机械工程材料》
CSCD
北大核心
2017年第7期105-110,共6页
文摘
通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和断口形貌分析等方法,探讨了某电厂2号锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管在安装阶段发生环向开裂的原因。结果表明:对口焊接后,鳍片尾部角焊缝未焊透处存在很大的应力集中,同时该处出现了马氏体+贝氏体的淬硬组织,显微硬度非常高,在管系拘束应力、焊接残余应力的作用下,裂纹在此萌生;该部位母材的硬度大、塑性差,在横向拉应力作用下裂纹沿管子环向扩展,从而导致管子发生环向脆性开裂。
关键词
锅炉
水冷壁
15CrMoG钢
淬硬组织
脆性开裂
Keywords
boiler
water wall
15CrMoG steel
hardening structure
brittle cracking
分类号
TB31 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
甲醇输送管道开裂失效分析
被引量:
2
15
作者
许万剑
丁毅
师红旗
马立群
机构
南京工业大学材料科学与工程学院
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011年第11期189-190,共2页
文摘
采用宏观形貌分析、化学成分分析、金相显微组织分析、SEM微观形貌分析等手段,对某公司的甲醇输送管道开裂进行了分析。结果表明,甲醇输送管道开裂为脆性开裂,焊接热循环产生的淬火马氏体导致了该管道的开裂。
关键词
甲醇输送管道
淬火马氏体
脆性开裂
Keywords
methanol transmission pipeline
quenching martensite
brittle crack
分类号
TG40 [金属学及工艺—焊接]
原文传递
题名
不锈钢管路接头应力腐蚀开裂失效分析
被引量:
2
16
作者
骆青业
郁焕礼
宋健
机构
北京航天试验技术研究所
出处
《化工设备与管道》
CAS
北大核心
2022年第6期101-105,共5页
文摘
管路系统是火箭发动机地面试验以及靶场运载火箭发射重要的地面配套系统,对于设计压力PN≤35MPa,公称通径DN≤32mm的不锈钢管路经常采用航天标准QJ2889中的37°导管连接件,即焊接直通接头、外套螺母以及球型接头组合件。某发射场PN 23MPa、DN 10mm规格06Cr19Ni10不锈钢氮气管路在使用过程中,管路接头出现介质泄漏现象,通过检查确认为焊接直通接头发生了开裂。为了查明管路接头开裂的原因,采取了宏观观察、能谱分析以及微观组织分析等检测方法。最后,分析得出不锈钢管路接头在氯离子环境下应力腐蚀作用的脆性开裂,应力腐蚀机制为阳极溶解型。为了保证管道系统的可靠运行,提出了相应的预防措施。
关键词
管路接头
应力腐蚀
脆性开裂
氯离子
Keywords
pipe joint
stress corrosion
brittle cracking
chloridion
分类号
TQ050.2 [化学工程]
TH122 [机械工程—机械设计及理论]
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职称材料
题名
N80-1油管在水力压裂作业过程中开裂原因分析
被引量:
1
17
作者
赵映辉
彭朝辉
陈先富
刘涛
机构
衡阳华菱钢管有限公司
中国石油化工集团公司西南石油局管具公司
中国石化西南油气分公司工程技术研究院
出处
《钢管》
CAS
2015年第4期54-57,共4页
文摘
采用断口宏观分析、断口微观分析、金相检验等方法,对N80—1油管在进行油层水力压裂作业过程中发生脆性开裂的原因进行分析。结果表明:内壁存在一条深0.2-0.8mm的芯棒划伤是导致N80—1油管在压裂过程中发生开裂的主要原因;N80—1油管的冲击韧性较低也致使该油管发生脆性开裂。改选用冲击韧性值高的油管进行压裂作业将会降低压裂过程中油管发生脆性开裂的概率。
关键词
油管
油层水力压裂
芯棒划伤
脆性开裂
冲击韧性
原因分析
Keywords
tubing
hydraulic fracturing at oil reservoir
mandrel-made scratch
brittle fracture
impact tough-ness
cause analysis
分类号
TE931.2 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
猪尾管开裂失效分析
被引量:
1
18
作者
许万剑
丁毅
师红旗
马立群
机构
南京工业大学材料科学与工程学院
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011年第16期194-195,共2页
文摘
采用宏观形貌分析、化学成分分析、金相显微组织分析、SEM微观形貌分析等手段,对某公司的猪尾管道开裂进行了分析。结果表明,猪尾管道开裂为沿晶脆性开裂,长期高温服役产生的蠕变孔洞及严重的晶间腐蚀共同导致了该管道的开裂。
关键词
猪尾管道
蠕变孔洞
晶间腐蚀
脆性开裂
Keywords
pigtail tubes
creep holes
intergranular corrosion
brittle cracking
分类号
TG115.9 [金属学及工艺—物理冶金]
原文传递
题名
不锈钢在含氢介质条件下的脆性变化分析
被引量:
3
19
作者
赵雪会
胡志兵
白真权
田伟
尹成先
机构
中国石油天然气集团公司石油管材研究所
中石化西北油田分公司雅克拉采气厂
出处
《石油矿场机械》
2009年第8期41-46,共6页
文摘
分析了具有良好综合力学性能的22Cr不锈钢的氢脆性能、氢致脆断的机理和氢的体积分数对不锈钢氢脆性能的影响程度。阐述了22Cr不锈钢在充氢条件下的强度及韧性变化情况。研究了在阴极保护过程中氢引起的脆性开裂,表明电位的设置是阴极保护系统中最重要的一个参数,并与环境介质有很大的关系。
关键词
不锈钢
氢脆
脆性开裂
阴极保护
Keywords
stainless steel
hydrogen brittleness
brittleness crack
cathode protection
分类号
TE9 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
N80钢级油管水力压裂开裂原因分析
被引量:
3
20
作者
赵映辉
彭朝辉
陈先富
刘涛
机构
衡阳华菱钢管有限公司
中石化西南石油局管具公司
中石化西南油气分公司工程技术研究院
出处
《失效分析与预防》
2015年第3期185-189,共5页
文摘
N80-1油管在进行油层水力压裂增产作业的过程中发生了脆性开裂,取样分别进行断口宏观分析、断口微观分析、金相检验等方法,对油管脆性开裂的原因进行了系统的分析。试验结果表明:该油管内壁存在一条深0.2~0.8 mm的芯棒划伤是导致该油管在压裂过程中发生脆性开裂的主要原因。另外,N80-1油管的冲击韧性值较低亦促进该油管发生脆性开裂。改选用冲击韧性值高的油管进行压裂作业将会降低压裂过程中油管发生脆性开裂的概率。
关键词
N80-1油管
水力压裂
芯棒划伤
脆性开裂
Keywords
N80-1 pipeline
hydraulic fracturing
mandril scratch
brittle fracture
分类号
TE357.6 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于脆性开裂模型的钢筋混凝土锈裂过程细观数值模拟
吴萍
杜坤
徐亦冬
陈伟
胡雷
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
4
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职称材料
2
硅酸盐夹杂在集装箱底侧梁脆性开裂过程中的作用
李南
王春芳
罗志强
李继康
《冶金分析》
CAS
北大核心
2019
3
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职称材料
3
Cr12模具钢表面脆性开裂敏感性的研究
王辉
陈再良
李平
张金生
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000
5
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职称材料
4
中厚钢板冷弯成型时脆性开裂原因分析
吴立新
曾静
张友登
《钢铁研究》
CAS
2004
9
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职称材料
5
螺旋焊管脆性开裂失效分析
董雷云
潘缉悌
蒋晓东
王志文
《化工机械》
CAS
2000
1
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职称材料
6
CB30铸钢连接圈脆性开裂失效分析
孙银林
《理化检验(物理分册)》
CAS
2012
1
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职称材料
7
20~#钢钢管冷拔脆性开裂原因分析
苏祯祺
徐旋旋
朱文凯
赵宜
《现代冶金》
CAS
2018
1
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职称材料
8
奥氏体不锈钢制压力容器常温下脆性开裂原因分析
徐锋
周龙海
《特种设备安全技术》
2022
0
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职称材料
9
压力表接头开裂失效分析
沈兵
邱一男
《机电产品开发与创新》
2024
0
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职称材料
10
冷挤压模具开裂失效分析
卢金斌
张文勇
张太超
张鬲军
张照军
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2006
9
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职称材料
11
高速钢冷挤压凹模开裂失效分析
卢金斌
张太超
张文勇
张鬲君
张照军
《模具工业》
北大核心
2007
5
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职称材料
12
铸铜合金水龙头阀体开裂原因分析
莫明珍
谭莹
陈明
曹标
《铸造技术》
CAS
北大核心
2008
5
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职称材料
13
2A12铝合金锻坯开裂故障分析
李东东
王影
王世超
刘涛
林德健
《宇航材料工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2015
3
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职称材料
14
锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管安装阶段环向开裂的原因
田晓
徐慧
秦承鹏
王理博
曹剑峰
李益民
《机械工程材料》
CSCD
北大核心
2017
3
下载PDF
职称材料
15
甲醇输送管道开裂失效分析
许万剑
丁毅
师红旗
马立群
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011
2
原文传递
16
不锈钢管路接头应力腐蚀开裂失效分析
骆青业
郁焕礼
宋健
《化工设备与管道》
CAS
北大核心
2022
2
下载PDF
职称材料
17
N80-1油管在水力压裂作业过程中开裂原因分析
赵映辉
彭朝辉
陈先富
刘涛
《钢管》
CAS
2015
1
下载PDF
职称材料
18
猪尾管开裂失效分析
许万剑
丁毅
师红旗
马立群
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2011
1
原文传递
19
不锈钢在含氢介质条件下的脆性变化分析
赵雪会
胡志兵
白真权
田伟
尹成先
《石油矿场机械》
2009
3
下载PDF
职称材料
20
N80钢级油管水力压裂开裂原因分析
赵映辉
彭朝辉
陈先富
刘涛
《失效分析与预防》
2015
3
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职称材料
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