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15CrMoG耐热钢高温变形行为及Arrhenius本构模型 被引量:1
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作者 杨京 王伟 +2 位作者 张双杰 马世博 闫华军 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期137-145,共9页
采用Gleeble-3500热模拟试验机对15CrMoG耐热钢进行了变形温度为1173.15~1473.15 K,应变速率为5~20 s^(-1)的高温压缩实验。实验数据表明,15CrMoG具有负的温度敏感性和正的应变速率敏感性,且再结晶晶粒尺寸随变形温度的升高而明显增加... 采用Gleeble-3500热模拟试验机对15CrMoG耐热钢进行了变形温度为1173.15~1473.15 K,应变速率为5~20 s^(-1)的高温压缩实验。实验数据表明,15CrMoG具有负的温度敏感性和正的应变速率敏感性,且再结晶晶粒尺寸随变形温度的升高而明显增加。通过线性拟合求解出Arrhenius本构模型的材料参数,建立了基于峰值应力的表征参数和物理基参数本构模型。表征参数本构模型对峰值应力的预测值与实验数据的皮尔森相关系数为0.99824,物理基参数本构模型对峰值应力的预测值与实验数据的皮尔森相关系数为0.99807。为进一步提升本构模型的适用性,建立了考虑应变补偿的Arrhenius本构模型,实现了对整个应变范围内流动应力的预测。在整个应变范围内,对模型进行了误差分析,表征参数本构模型的最大相对误差为3.76%,物理基参数本构模型最大相对误差为6.04%。 展开更多
关键词 15crmog 高温变形行为 本构模型 表征参数 物理基参数
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15CrMoG耐高温合金钢Johnson-Cook本构模型建立与精度分析 被引量:1
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作者 杨京 王伟 +2 位作者 张双杰 马世博 闫华军 《精密成形工程》 北大核心 2023年第9期159-167,共9页
目的掌握不同条件下15CrMoG的高温流变规律。方法在变形温度为1173.15、1273.15、1373.15、1473.15K,应变速率为5、10、15、20s^(-1)条件下,对15CrMoG进行等温压缩实验。根据实验数据构建15CrMoG的Johnson-Cook本构模型,并对应变速率强... 目的掌握不同条件下15CrMoG的高温流变规律。方法在变形温度为1173.15、1273.15、1373.15、1473.15K,应变速率为5、10、15、20s^(-1)条件下,对15CrMoG进行等温压缩实验。根据实验数据构建15CrMoG的Johnson-Cook本构模型,并对应变速率强化参数C和温度敏感系数D进行分别修正和同时修正。将修正后的3种模型预测值与实验值进行线性拟合,分别得到各模型的相关系数。引入相对误差ARE函数,计算不同条件下各模型的平均误差,通过对比得到精度较高的模型。结果15CrMoG具有温度和应变速率敏感性,高温流变曲线整体呈现先上升后平稳的趋势。拟合取值的局限性导致未修正的本构模型的精度较差。在较低变形温度下,修正后的模型均具有良好的预测精度,在高变形温度下,修正温度敏感系数的模型具有更好的适应性。3种修正模型预测值与实验值的线性相关系数均在0.9以上,具有良好的相关性。在低变形温度下,3种模型的相对误差均较小;在高变形温度下,修正温度敏感系数的Johnson-Cook模型具有较高的预测精度,最大误差为4.75%。结论对Johnson-Cook进行修正可更准确地描述15CrMoG的高温变形行为,其中修正温度敏感系数模型的误差最小,为推荐本构模型。 展开更多
关键词 15crmog 等温压缩实验 高温变形行为 Johnson-Cook本构模型 模型修正
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15CrMoG矩形坯保护渣优化实践 被引量:2
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作者 张军卫 郝文权 +1 位作者 颜昊 刘政鹏 《特殊钢》 2023年第4期70-73,共4页
针对15CrMoG矩形坯出现的凹陷与纵向裂纹,设计了保护渣熔化温度、碱度、粘度等技术参数。将保护渣碱度由0.85调整到1.15,熔点由1132℃调整到1200℃,粘度由0.67 Pa·s调整到1.4 Pa·s,提高保护渣的析晶率,增大固态渣膜厚度,提高... 针对15CrMoG矩形坯出现的凹陷与纵向裂纹,设计了保护渣熔化温度、碱度、粘度等技术参数。将保护渣碱度由0.85调整到1.15,熔点由1132℃调整到1200℃,粘度由0.67 Pa·s调整到1.4 Pa·s,提高保护渣的析晶率,增大固态渣膜厚度,提高热阻,均匀稳定了传热;同时将保护渣熔速由70 s优化到32 s,控制振动参数,提高非正弦振动偏斜率,增大保护渣消耗量,改善润滑。通过保护渣理化指标和振动参数的优化,消除了铸坯表面凹陷与纵向裂纹。不良铸坯的精整处理比例大幅降低,减少了铸坯修磨工作量,提高了金属收得率。 展开更多
关键词 15crmog 凹陷 纵裂 保护渣
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还原性气氛下水冷壁材料15CrMoG的高温腐蚀特性 被引量:13
4
作者 徐力刚 黄亚继 +2 位作者 王健 邹磊 岳峻峰 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期1535-1541,1550,共8页
针对多数电厂在低氮燃烧还原性气氛下水冷壁高温腐蚀严重的现状,在高温管式炉中进行水冷壁材料15Cr Mo G的高温腐蚀试验.试验中以配制好的标气模拟锅炉水冷壁贴壁处的2种还原性气氛,试片表面涂积灰模拟灰腐蚀影响.通过腐蚀增重曲线分析... 针对多数电厂在低氮燃烧还原性气氛下水冷壁高温腐蚀严重的现状,在高温管式炉中进行水冷壁材料15Cr Mo G的高温腐蚀试验.试验中以配制好的标气模拟锅炉水冷壁贴壁处的2种还原性气氛,试片表面涂积灰模拟灰腐蚀影响.通过腐蚀增重曲线分析不同气氛和积灰对于腐蚀的影响,采用扫描电子显微镜(SEM)和能量色能谱(EDS)观测材料试片的腐蚀微观形貌和元素成分,研究高温腐蚀机理.结果表明,CO+H_2S+O_2+N_2气氛比H_2S+O_2+N_2气氛的腐蚀能力更强,CO使得腐蚀能够持续进行,有积灰试片的腐蚀程度略高于无积灰试片;致密氧化层以及Cr元素向金属基体富集的特性能够减缓H2S渗透腐蚀,CO的存在削弱氧化层和Cr的保护作用;积灰中的碱金属能够向金属基体迁移,碱金属盐类能够破坏氧化层并且侵蚀金属基体,但是在还原性气氛下积灰腐蚀受到一定抑制. 展开更多
关键词 还原性气氛 水冷壁材料 15crmog 高温腐蚀 积灰
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锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管安装阶段环向开裂的原因 被引量:3
5
作者 田晓 徐慧 +3 位作者 秦承鹏 王理博 曹剑峰 李益民 《机械工程材料》 CSCD 北大核心 2017年第7期105-110,共6页
通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和断口形貌分析等方法,探讨了某电厂2号锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管在安装阶段发生环向开裂的原因。结果表明:对口焊接后,鳍片尾部角焊缝未焊透处存在很大的应力集中,... 通过宏观形貌检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和断口形貌分析等方法,探讨了某电厂2号锅炉过渡段水冷壁15CrMoG钢连接管在安装阶段发生环向开裂的原因。结果表明:对口焊接后,鳍片尾部角焊缝未焊透处存在很大的应力集中,同时该处出现了马氏体+贝氏体的淬硬组织,显微硬度非常高,在管系拘束应力、焊接残余应力的作用下,裂纹在此萌生;该部位母材的硬度大、塑性差,在横向拉应力作用下裂纹沿管子环向扩展,从而导致管子发生环向脆性开裂。 展开更多
关键词 锅炉 水冷壁 15crmog 淬硬组织 脆性开裂
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15CrMoG钢棒材裂纹成因分析 被引量:4
6
作者 沈冬冬 袁泽喜 《武汉科技大学学报》 CAS 2010年第5期478-481,共4页
针对某钢厂生产的15CrMoG包晶钢棒材表面易出现纵裂纹的现象,采用金相显微镜和扫描电镜对裂纹试样进行观察和分析。结果表明,15CrMoG包晶钢棒材表面纵裂纹的产生主要是由于Al和Si氧化物夹渣分布于钢坯的表层下面,在轧制过程中由于应力... 针对某钢厂生产的15CrMoG包晶钢棒材表面易出现纵裂纹的现象,采用金相显微镜和扫描电镜对裂纹试样进行观察和分析。结果表明,15CrMoG包晶钢棒材表面纵裂纹的产生主要是由于Al和Si氧化物夹渣分布于钢坯的表层下面,在轧制过程中由于应力沿Al和Si氧化物夹渣处集中而使试样产生裂纹。 展开更多
关键词 15crmog 表面裂纹 保护渣
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15CrMoG过热管爆管失效原因分析 被引量:1
7
作者 马敏莉 于竞钦 +1 位作者 肖轶 余秋阳 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第24期237-239,共3页
采用断口宏观形貌、化学成分、金相组织和力学性能等方法,分析了15CrMoG过热管爆管失效的原因。结果表明,短时间在900℃以上高温并伴有管道压力,可引起管材塑性变形,并超过管材强度,这是15CrMoG过热管爆管失效的主要原因。
关键词 15crmog过热管 爆管失效 回火索氏体 蠕变裂纹
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15CrMoG船用锅炉管焊接工艺探讨 被引量:1
8
作者 陈爱国 叶家玮 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2007年第23期10-12,共3页
通过对15CrMoG钢母材成分及焊接性能、焊接方法、焊接材料、焊接结构、工艺参数、焊接操作和热处理的分析,提出了改进的焊接措施,有效地防止了某船锅炉管再热裂纹和其它焊接缺陷的产生。
关键词 再热裂纹 15crmog 焊接
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15CrMoG耐热钢的焊接工艺分析及应用 被引量:2
9
作者 黄向红 《焊接技术》 北大核心 2010年第7期66-68,共3页
通过对15CrMoG耐热钢的焊接性分析,以及对焊接接头进行的力学性能试验,制定了15CrMoG耐热钢高压蒸汽管线的焊接工艺,并对该工艺评定后,成功地应用于生产。
关键词 15crmog耐热钢 焊接工艺 分析 应用
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连铸、连轧生产高要求15CrMoG棒材工艺质量控制 被引量:1
10
作者 易文 《特钢技术》 CAS 2010年第3期35-36,57,共3页
介绍了CJX-S003-2010标准15CrMoG棒材的生产过程及成品材性能质量情况,对我厂生产的CJX-S003-2010标准15CrMoG棒材现状有了比较清楚的认识,通过对重要质量工序的控制,使我厂生产的成品材达到了较高水平并得到了用户认可。
关键词 连铸 连轧生产 15crmog 棒材 工艺质量控制 PROCESSES CONTINUOUS CASTING Control 用户认可 性能质量 生产过程 成品 标准 高水平 认识 工序
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15CrMoG耐热钢焊接接头工艺研究 被引量:2
11
作者 王晓梁 仇彬 《装备制造技术》 2016年第4期259-260,共2页
通过对15Cr Mo G耐热钢焊接性分析,提出较为合理的焊接工艺,并对焊接接头进行工艺评定,评定结果符合要求,具有实用价值。
关键词 15crmog耐热钢 焊接工艺
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15CrMoG耐热钢高温过热器爆管失效分析 被引量:12
12
作者 付坤 王长才 +2 位作者 刘晓林 胡连海 薛永波 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2018年第8期253-255,共3页
对大型电站锅炉15CrMoG耐热钢高温过热器爆管进行失效分析。采用直读光谱仪、金相显微镜、扫描电镜、布氏硬度计、材料试验机等对失效管子进行化学成分、微观组织、氧化、硬度及拉伸性能分析。结果表明:珠光体球化和内壁氧化严重,布氏... 对大型电站锅炉15CrMoG耐热钢高温过热器爆管进行失效分析。采用直读光谱仪、金相显微镜、扫描电镜、布氏硬度计、材料试验机等对失效管子进行化学成分、微观组织、氧化、硬度及拉伸性能分析。结果表明:珠光体球化和内壁氧化严重,布氏硬度偏小,力学性能下降,尤其抗拉强度不能满足GB5310标准要求,是导致爆管失效的主要原因。 展开更多
关键词 15crmog耐热钢 氧化 微观组织 珠光体球化 力学性能
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15CrMoG钢Φ450mm管坯连铸二冷工艺的优化 被引量:5
13
作者 龚志翔 张建平 +1 位作者 孔晓眉 吴宗双 《特殊钢》 北大核心 2004年第6期50-52,共3页
建立了 15CrMoG钢 (% :0 12~ 0 18C ,0 80~ 1 10Cr,0 4 0~ 0 5 5Mo)弧形连铸Φ4 5 0mm圆管坯的二冷工艺模型以优化连铸二冷工艺。生产结果表明 ,在 0 4~ 0 6m/min拉速下生产Φ4 5 0mm 15CrMoG钢圆管坯时 ,采用弱二冷工艺 ,... 建立了 15CrMoG钢 (% :0 12~ 0 18C ,0 80~ 1 10Cr,0 4 0~ 0 5 5Mo)弧形连铸Φ4 5 0mm圆管坯的二冷工艺模型以优化连铸二冷工艺。生产结果表明 ,在 0 4~ 0 6m/min拉速下生产Φ4 5 0mm 15CrMoG钢圆管坯时 ,采用弱二冷工艺 ,二冷比水量 0 30~ 0 35L/kg ,延长二冷区长度 ,控制铸坯进入矫直点前表面温度在95 0℃以上 ,则铸坯的等轴晶率达 4 7 0 %~ 4 9 3% ,无中心缩孔 ,近表面和中间裂纹 0级 ,中心裂纹 0~ 0 5级 ,断面碳偏析ΔC %为 0 0 2 % ,硫偏析ΔS %为 0 0 0 5 % 。 展开更多
关键词 连铸 铸坯质量 圆管坯 等轴晶率 二冷区 拉速 中心裂纹 15CrMo 碳偏析 矫直
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15CrMoG钢棒材表面缺陷机理分析和工艺改进 被引量:9
14
作者 李亚强 刘建华 +3 位作者 何杨 董凯 张佩 郑桂芸 《特殊钢》 北大核心 2019年第6期1-6,共6页
分析得出,棒材表面细小纵裂纹和表面裂口缺陷产生于铸坯加热之前,且与结晶器弯月面保护渣有关。利用Thermo-Calc热力学软件计算15CrMoG钢凝固相变过程,结合亚包晶钢连铸凝固特点综合分析15CrMoG钢棒材表面缺陷的产生原因和产生机理。结... 分析得出,棒材表面细小纵裂纹和表面裂口缺陷产生于铸坯加热之前,且与结晶器弯月面保护渣有关。利用Thermo-Calc热力学软件计算15CrMoG钢凝固相变过程,结合亚包晶钢连铸凝固特点综合分析15CrMoG钢棒材表面缺陷的产生原因和产生机理。结果表明:15CrMoG钢在固相线温度附近发生包晶反应L+δ→γ和包晶转变δ→γ,不仅导致初生坯壳生长不均匀,而且加剧P、S元素在凝固前沿的偏析。而初生坯壳不均匀是导致棒材表面缺陷根本原因。棒材表面细小纵裂纹产生于结晶器内坯壳薄弱处,经过二冷和轧制工序在夹杂物和硫偏聚处扩展长大。棒材表面裂口缺陷是初生坯壳不均匀导致结晶器内液面波动大,造成铸坯夹渣所致。通过控制[C]0.16%~0.17%、[S]≤0.005%、保护渣碱度1.2、熔点≥1 200℃、粘度≥1.0Pa·s,260 mm×30mm铸坯水量150 m^3/h,拉速0.5 m/min等措施,裂纹合格探伤合格率由原45%提高至98%。 展开更多
关键词 15crmog 亚包晶钢 表面缺陷 包晶反应 包晶转变
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15CrMoG高压锅炉管在线热处理混晶的产生原因分析与工艺改进 被引量:7
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作者 杨玉先 向昌武 +2 位作者 石国光 郑世建 张鲜 《钢管》 CAS 2012年第6期14-17,共4页
针对常规在线正火+回火处理的Φ530mm×18mm规格15CrMoG高压锅炉管存在混晶及个别粗大粒状贝氏体团的现象进行分析,指出其主要原因是:精密斜轧变形温度低导致金属部分再结晶,小晶粒再结晶细化而大晶粒很难发生细化。提出了解决办法... 针对常规在线正火+回火处理的Φ530mm×18mm规格15CrMoG高压锅炉管存在混晶及个别粗大粒状贝氏体团的现象进行分析,指出其主要原因是:精密斜轧变形温度低导致金属部分再结晶,小晶粒再结晶细化而大晶粒很难发生细化。提出了解决办法,即钢管在线正火前先冷却到500℃以下,而后再进行正火处理。采用该在线正火新工艺处理的钢管获得了细小和均匀的铁素体+珠光体组织,与离线正火处理获得的组织无异。 展开更多
关键词 高压锅炉管 15crmog 在线正火 混晶 再结晶温度 晶粒细化
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600MW超临界机组15CrMoG水冷壁管的爆管失效分析 被引量:7
16
作者 李振梁 江范清 王曦 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2016年第14期255-256,260,共3页
通过宏观分析、硬度测量、金相组织观察和成分分析,对某电厂炉水冷壁15CrMoG管进行爆管原因分析。结果表明:管样化学成分分析结果符合GB 5310-2008中15CrMoG材料化学成分的要求;1#管样爆口处金相组织为铁素体+珠光体,晶粒呈拉伸纤维状... 通过宏观分析、硬度测量、金相组织观察和成分分析,对某电厂炉水冷壁15CrMoG管进行爆管原因分析。结果表明:管样化学成分分析结果符合GB 5310-2008中15CrMoG材料化学成分的要求;1#管样爆口处金相组织为铁素体+珠光体,晶粒呈拉伸纤维状。爆口及爆口附近金相组织为铁素体+珠光体;爆口及爆口附近管件截面显微硬度高于标准要求(ASTM A213/A213M-2013,≤170 HV),爆口处显微硬度高达240 HV0.2;室温拉伸试验结果符合GB5310-2008标准中15CrMoG材料的要求。结合现场实际情况,推测水冷壁管短时过热泄漏原因为水冷壁管内工质减少引起的,建议检查引起流量减小的原因。 展开更多
关键词 600MW超临界机组 15crmog 水冷壁 爆管 失效分析
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电站锅炉管用钢15CrMoG的生产实践 被引量:10
17
作者 寄海明 《特殊钢》 北大核心 2012年第5期32-34,共3页
锅炉管用钢15CrMoG(/%:0.12~0.18C、0.17~0.35Si、0.40~0.70Mn、≤0.015P、≤0.010S、0.80~1.10Cr、0.40~0.55Mo、≤0.08V、≤0.020Alt)要求非金属夹杂物的级别C≤1.0、Ds≤1.0。该钢的生产流程为铁水预处理-120 t LD-LF-RH-280 mm... 锅炉管用钢15CrMoG(/%:0.12~0.18C、0.17~0.35Si、0.40~0.70Mn、≤0.015P、≤0.010S、0.80~1.10Cr、0.40~0.55Mo、≤0.08V、≤0.020Alt)要求非金属夹杂物的级别C≤1.0、Ds≤1.0。该钢的生产流程为铁水预处理-120 t LD-LF-RH-280 mm×380 mm连铸坯-轧制Φ100~Φ120 mm圆管坯。通过铁水深脱硫、LD终点控制0.03%~0.09%C、0.004%~0.012%P、0.006%~0.015%S,加铝铁2.5 kg/t的低铝脱氧,使用碱度为3~4的精炼渣,使中间包钢水的P含量为0.005%~0.012%,S含量0.005%~0.008%,Al含量为0.004%~0.008%,圆管坯的各项指标均满足用户协议要求。 展开更多
关键词 电站 锅炉管用钢15crmog 生产实践
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15CrMoG钢连铸坯表面凹陷原因分析及改进措施 被引量:5
18
作者 刘兴洪 《现代冶金》 CAS 2009年第5期22-24,共3页
分析了15CrMoG钢连铸坯表面凹陷产生机理及所采取的改进措施。
关键词 连铸机 表面凹陷 15crmog
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100t LF Si-Ca脱氧低铝锅炉管用钢15CrMoG夹杂物分析 被引量:1
19
作者 吴明洋 《特殊钢》 北大核心 2018年第1期65-67,共3页
高压锅炉管用钢15CrMoG(/%:0.12~0.18C,0.17~0.35Si,0.40~0.70Mn,≤0.015P,≤0.015S,0.80~1.10Cr,0.40~0.55Mo,≤0.020Alt)的生产工艺流程为60%铁水+优质废钢-100 t UHP EAF-LF-VD-Φ500mm坯连铸-轧制。通过电弧炉出钢Al-Si预脱氧,LF精... 高压锅炉管用钢15CrMoG(/%:0.12~0.18C,0.17~0.35Si,0.40~0.70Mn,≤0.015P,≤0.015S,0.80~1.10Cr,0.40~0.55Mo,≤0.020Alt)的生产工艺流程为60%铁水+优质废钢-100 t UHP EAF-LF-VD-Φ500mm坯连铸-轧制。通过电弧炉出钢Al-Si预脱氧,LF精炼Si-Ca脱氧,优化精炼渣系的组成为(/%):55~60CaO,30~35Al_2O_3,5~10SiO_2,(CaO)/(Al_2O_3)=1.41~1.74,精炼后钢水中的Alt为0.011%~0.014%。Φ140 mm和Φ160 mm热轧材的夹杂物分析结果表明,钢中夹杂物中MnS为10%,铝酸钙为75%,SiO_2 7.5%,含Ti氧化物5%,其它2.5%,钢中≤5.0μm夹杂物占95%以上,满足锅炉管用钢15CrMoG的技术要求。 展开更多
关键词 高压锅炉管用钢15crmog EAF—LF—VD-Ф500 mm坯连铸低铝Si—Ca脱氧夹杂物
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堆焊Inconel 625合金的15CrMoG膜式壁性能 被引量:4
20
作者 卢常飞 《现代制造技术与装备》 2019年第12期166-169,共4页
通过自动堆焊技术实现了在15CrMoG管屏熔敷Inconel 625镍基合金,并对试样的组织和力学性能进行了测试分析。结果表明:15CrMoG膜式水冷壁管屏堆焊Inconel 625合金后的钢管表面无附着物,呈现金属光泽;拉伸试验表明无论是抗拉强度还是屈服... 通过自动堆焊技术实现了在15CrMoG管屏熔敷Inconel 625镍基合金,并对试样的组织和力学性能进行了测试分析。结果表明:15CrMoG膜式水冷壁管屏堆焊Inconel 625合金后的钢管表面无附着物,呈现金属光泽;拉伸试验表明无论是抗拉强度还是屈服强度,带有熔敷层的基材均高于原始基材,强度增加约100MPa,且延伸率也有所增加;母材热影响区的维氏硬度值为230~340HV不等;试样弯曲后拉伸面上的堆焊层和熔合线未观察到缺陷;显微组织为铁素体+珠光体;熔敷层厚度测量值为2~3mm。本文可为15CrMoG膜式水冷壁管屏堆焊Inconel 625合金的实际应用提供参考。 展开更多
关键词 堆焊 Inconel 625 15crmog
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